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首钢通钢三项小改造 创效45万元

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-12-16  浏览次数:233
 
核心提示:首钢通钢集团通化钢铁高速线材厂积极向小改小革要效益,目前,这个厂通过开展三项小改造,每年可创效约45万元。 改造一:该厂打

    首钢通钢集团通化钢铁高速线材厂积极向小改小革要效益,目前,这个厂通过开展三项小改造,每年可创效约45万元。

    改造一:该厂打包机打包头故障频繁,拆卸、安装打包头既费时又费力,有时维修完的打包头安装后又出现重复故障,不仅增加员工劳动强度,又严重影响热停工时。为了克服这一难题,该厂检修车间主控人员齐心协力,公关难题,在打包机建立一打包头测试试验台,在打包机2#框架内另加一输入、输出模块,重新编制程序,控制打包头模拟动作,这样每次检修过的打包头先进行测试,然后安装,既省时省力,又节约热停工时。按每月节约热停工时两小时计算,每年可创经济效益约20万元。

    改造二:6RA70传动装置在分闸状态时电机励磁总是处于半磁状态,既消耗电能,又易造成电机老化,每当定修或检修停风机电源时,必须停励磁电源,否则容易烧坏电机,每次停送传动装置励磁电源时,瞬间大电流对传动装置的冲击力很大,极易损坏装置,减少励磁空开的使用寿命。为彻底杜绝这一现象,该厂检修车间主控室工程技术人员集思广益,认真查看6RA70传动装置使用说明书,及励磁功能图,分析相关参数功能及作用,通过修改6RA70内部程序及相关参数,使装置只要在分闸状态,那么励磁电流为零。按每月节约热停工时1小时计算,每年可创经济效益约10万元。

    改造三:运卷小车在运行时经常出现窜位、撞芯棒等故障现象,尤其更换减速机或检修完减速机时,运卷小车故障频繁,传动装置报编码器故障,检查编码器运行正常,通过观察发现每次更换减速机或检修完减速机时,齿隙发生变化造成编码器数值发生变化,运卷小车运行至等待位时(小车行程由编码器控制),编码器数值不在零位,不能及时停车造成小车窜位或撞芯棒。据此,该厂重新编制程序,当小车运行至等待位时,用原位接近开关将高速计数器清零,即将编码器清零,故障彻底消除。按每月节约热停工时一个半小时计算,每年创经济效益约15万元。
 
 
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