“保证生产安全顺稳就是最大的降成本”,迁钢公司热轧作业部紧紧围绕这一方针,针对1580精轧F6接轴一直以来存在的故障率和更换率较高的问题,成立攻关小组,通过改造成功保障了该设备稳定性,提高了作业量,实现年收益93.4万元。
F6接轴作为1580精轧机主传动装置的连接轴,通过电机-主轴-接轴实现对工作辊的传动,在轧机传动系统中起着至关重要的作用。过去,由于接轴转速高、震动大等原因,存在故障率和更换率较高的问题,通过检修维护等方式,虽然有一定好转,但效果不令人满意。热轧作业部为此成立攻关小组,决心彻底解决此顽疾。根据六个月的故障发生情况,小组人员建立了完整的故障分类次数统计表和故障时间统计表。在科学统计的基础上,进行流程跟踪和现场调查,最终将改善思路集中在解决扁头磨损及卡槽较小等九个方面,并提出将月平均故障次数由5.17次降低到2次以内,平均每次故障时间由87.2分钟减少至20分钟以内的改善目标。
确定了目标与思路,小组成员干劲更足,通过检查维护,他们对开口度尺寸偏差大的扁头进行更换,对下机后的扁头采取激光熔覆堆焊修复,修复后的扁头坚固耐磨,提高了扁头使用寿命;通过对换辊时的现场观察分析,将原扁头卡槽尺寸由40毫米扩宽为60毫米,保证了换辊时接轴夹紧装置的顺利打开、关闭;将扁头外头部圆角薄弱的六角螺栓改为双头螺栓,一举解决了螺栓断裂的问题;经过充分测算,将扁头内密封由原来的φ4密封改为φ3.5密封,密封型号合适后,再无漏油现象。与此同时,由于F6接轴连杆长期处于震动工作状态,时间久了,焊接处就会发生断裂。小组成员将原焊接式连杆改为整体锻造式连杆,如此一来,连杆强度得到提高,极大增强了抗震性。此外,小组人员改变了“先发生后解决”的工作思路,提前对F6接轴的重要部位及构件进行定期检查,一经发现事故隐患立即进行处理,通过日检、月检、年检等工作制度的实施,进一步保障了F6接轴安全稳定的运行。通过以上严密计划与科学攻关,攻关小组提出的两项目标均超额完成。