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水钢公司轧钢厂:改进上料台架实现“双降”

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-12-16  浏览次数:251
 
核心提示:近日,水钢公司轧钢厂二高线作业区职工吴长明提出了一条加热炉上料台架改造金点子,实施后优化了原上料台架的控制结构,实现了降

近日,水钢公司轧钢厂二高线作业区职工吴长明提出了一条“加热炉上料台架”改造“金点子”,实施后优化了原上料台架的控制结构,实现了降低设备故障率和降低备件成本费用的目的。

加热炉上料台架是轧钢生产线加热炉前的重要设备,主要作用是将钢坯输送到加热炉内进行加热。二高线原设计的上料系统是由冷坯台架和移钢小车组成的。台架、移钢小车均由两个升降液压缸和两个横移液压缸驱动。自该生产线投产以来,由于该台架的液压执行元件复杂,管路长、接点多,加之台架上的钢温高、台架下的氧化铁渣沉积后不便于清理,导致液压管路易出现漏油点且不便于维检。因漏油和移钢小车不同步的故障频繁发生,严重影响了生产的顺利进行。

为此,钳工技师吴长明经过综合分析后,提出改造上料台架的方案,受到轧钢厂的大力支持。在吴长明的带领下,将原上料系统全部拆出后,利用二高线闲置的一套热送辊冷坯上料台架安装在原上料台架处,在控制方面将原有的八个液压缸减少为两个液压缸,缩短了管网长度,减少了故障点,在方便维检的同时,减少了故障发生频次,提高设备运转率。

改造后的上料台架具有故障率低、全自动控制,红坯热送率提高10-12%左右的特点。据推算,每月可减少60分钟设备故障时间,同时月节约5桶液压油的消耗,每年可节约液压缸4台、齿轮同步器5台,全年上料台架备件消耗可节约60万元。


 
 
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