近日,首钢京唐公司炼铁部铁水包平均包龄达到179次,单包最高包龄达到186次,均创高炉投产以来最高纪录。与去年同期相比,铁水包平均包龄提高29次,单包最高包龄提高26次,月降耐材费用100万元。
持续攻关。今年年初,公司给炼铁部下达了铁包平均包龄提高25次,达到175次,年降耐材成本1100万元的任务。面对繁重的任务,炼铁部生产技术室立即成立铁包技术攻关小组,开展提高铁包使用寿命的专题攻关。他们邀请首钢技术研究院的专家一同参与攻关,经过反复地分析、研究和论证,将铁水包永久层由浇注料改为叶腊石砖砌筑,解决了浇注料永久层开裂渗铁的难题,大大提高了铁包安全使用系数,铁水包平均包龄达到175次。此时,炼铁部生产技术室没有满足现状,继续加大攻关力度,他们紧紧围绕工艺技术、生产操作、质量检查等方面开展攻关,持续提升铁包使用寿命。
强化职责。今年以来,炼钢部配加废钢渣的比例加大,需频繁处理包沿粘渣。在此过程中,极易损坏铁包内衬,影响铁包使用寿命。为此,炼铁部生产技术室强化岗位热检工职责,采用铁包承包负责制。在严格执行包包必检制度的基础上,对在线运行的铁水包进行全程跟踪检查,做到有问题早发现、早处理,提前消除隐患,确保铁包安全使用。
精心砌筑。铁水包永久层采用叶腊石砖双层错缝施工工艺,砖缝要避免出现重缝和通缝。这对施工工艺要求非常高,它要求工作层的砌筑与永久层之间缝隙小于5毫米,砌砖水平缝小于2毫米,立缝小于2毫米,六面打满泥浆,砖缝泥浆饱满度达95%以上。日常生产中,生产技术室修砌作业区抽调经验丰富的职工组成质检小组,严格按照作业规程规定的标准对砌筑过程进行全程检查。全月铁包大、小修的砌筑质量合格率达到了100%,优质合格率达到98%以上,为提高铁包包龄提供了坚实的保障。