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河钢唐钢长材部节能降本侧记

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-09-20  来源:我的钢铁网  浏览次数:594
 
核心提示:今年初以来,河钢唐钢长材部全面创新能源管控模式,以全方位、系统化、精益化管理与技术革新为支撑,突出能源管控的动态调整
       今年初以来,河钢唐钢长材部全面创新能源管控模式,以全方位、系统化、精益化管理与技术革新为支撑,突出能源管控的动态调整和技术创新,对能源成本进行深度挖掘。第二季度,该部能源消耗成本比第一季度降低15.69元/吨钢。

能源管理“合力治、提前防”

河钢唐钢长材部对能源管理流程进行全面梳理、查漏补缺,在设备设施检查、问题改善、操作方法优化和细化管理等方面做文章,推动能源指标管理落实到产线和重点能耗设备。

“侯科长,一会咱们讨论讨论进一步降低轧线净环水消耗这个事。”7月28日下午4点25分,长材部生产调度会召开前5分钟,该部棒材作业区作业长王强找到能源主管侯国庆,准备就作业区采取新节能举措的可行性进行商讨。之前,在棒材轧线避峰生产和计划停机阶段,净环水仅用于冷却加热炉内辊道。对此,王强提出,在停机的两小时里关停大泵开小泵,节约轧线电机冷却水,在不影响设备功能的同时,可以减少净环水的使用。

目前,这个建议已经进入协调整合资源和详细制订操作流程阶段。“节能降耗是作业区每个工序、每名职工的职责。除了严格执行长材部的节能制度,我们还要自行查找不足,不断完善改进。”王强介绍说。

此外,河钢唐钢长材部从管理入手,查找漏洞,持续做好能源管理工作;紧密结合作业长制,借鉴能源认证过程中能源评审的做法,对各作业区逐一进行梳理,查漏补缺,发现问题及时整改;安排专职能源环保员,对发现的问题逐项督促整改,充分发挥职工作为第一操作者和第一责任人的作用。

李春香是长材部设备机动室专职能源技术员。作为专业能源管控人员,李春香每天深入产线,认真检查能源管网各种介质的消耗曲线变化,跟踪检查各产线水、电和各种燃气介质的使用情况,杜绝一切违规用能情况的发生,做到专业监管到位、落实责任到人。

岗位创新靶向式击破

“除尘风机实现自动控制以来,除尘效果上来了,电耗下去了,这一升一降真是‘治’到了点子上。”转炉点检作业区电气点检员韩震生在对除尘设备进行日常点检时,岗位员工对他说。

在细织管理网的同时,河钢唐钢长材部进一步增强全员的节能意识,鼓励员工进行岗位创新,通过小改小革将创新与节能捆绑起来。他们还针对高耗能和重点用能设备进行靶向式击破,点对点“止血”。

例如,除尘风机是该部的电耗大户。该部倒灌站共有两个坑四个折铁位用于折铁操作,以前风机全部高速运转,依靠控制蝶阀来控制除尘风量的大小。韩震生在四个电气控制柜中分别加装外部调速接点,使除尘器能够根据折铁信号自动调速,风机在折铁操作时高速运转,在不折铁时自动转为低速。一项小小的岗位创新,每天可节电0.8万千瓦时。

另外,该部采用合同能源管理模式,对三次除尘进行技术升级,实施主电机变频改造,日耗电由4.5万千瓦时降至2.7万千瓦时;在转炉干法除尘系统中增加百叶阀,实现了炉口的微差压控制,在保证煤气回收热值的前提下可增加煤气回收10立方米/吨;实施三期水封补水改造,既解决了三期全停时水封不能补水的安全问题,又减少了水耗、电耗、煤气消耗。


 
 
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