连铸机在线调宽是将不同断面规格的钢坯在一次浇铸过程中完成,以满足多规格生产能力。炼钢部现有四台板坯连铸机,主要将冶炼合格的液态钢水通过大包、中包的分流浇注,在结晶器和扇形段的冷却、导向作用下形成板坯。炼钢部一直把在线调宽作为六西格玛攻关项目,开展了坚持不懈的努力。为确保调宽项目的顺利推进,他们成立了由部领导挂帅,工艺、设备等专业人员组成的六西格玛项目攻关组。攻关组多管齐下,工艺专业人员负责生产操作组织、计划跟踪、数据统计;设备专业人员按照机械、液压、电气自动化等专业分别负责措施的制定、落实、追踪。他们从源头着手,对投产以来制约在线调宽量的设备故障进行梳理统计,针对电缆、电机、万向轴等几个常见故障,查阅近5年来的点检记录、设备检修记录。最终,他们发现调宽系统故障中,联轴器损坏、电缆和电机接地、轴承抱死占到总故障的97%。针对这种状况,他们运用六西格玛先进工具,对在线调宽系统的所有设备建立设备树,共找出26个故障因子。
症结找到了,他们对症下药。攻关组针对这些易发的问题逐个攻破。小组成员刘占锋对万向联轴器的损坏原因进行了统计分析,总结出花键磨损、轴承损坏和花键卡阻等关键点,修改了图纸,并从材质、热处理工艺、模数、润滑等方面做了相应改进。负责电气的点检员谷思每天“泡”在现场,逐个分析下线电机、电缆的状态,他针对插头易损坏的问题,提出了取消电机和电缆外部的插头,将接线位置密封在电机内部的建议,解决了问题。针对电缆绝缘阻值低的问题,他还组织对电缆增加了耐高温套管防护,并在套管中通压缩空气进行冷却。结晶器宽面打开换向阀,用来控制宽面打开油缸的压力和动作,经常出现打开动作慢的问题,液压专业工程师闫凡熙查阅大量文献资料,发现阻尼孔会导致油缸动作缓慢,他通过对换向阀重新选型解决了此问题。
经过大家齐心协力,所有难题被攻关组一个个攻破,连铸在线调宽量400毫米一次试车成功。为了保证运行稳定,他们又从操作制度上做文章,设备专业下发了“关于结晶器调宽系统维护”“连铸机结晶器调宽系统检修控制要求”的相关规定,对调宽系统轴承润滑、液压换向阀改型、电气系统阻值测量以及减速机间隙等进行了明确要求。生产技术室编发了“关于在线调宽浇次增加锥度补偿的规定”。与此同时,他们还针对操作人员开展了相关培训,采取对重点人员进行“一对一”培训,培训操作工112人次,点检员15人次,维检人员123人次,保证了操作的精度。
连铸机在线调宽攻关,降低了调宽系统设备故障次数,提高了结晶器锥度的精度,板坯在线调宽量由原来的100毫米增加至400毫米,可以满足所有断面的在线调宽工作。每次调宽合并短浇次可以降低职工劳动强度,节省耐材、烘烤、冷料等成本,减少头尾坯约80吨,年增利800余万元。