为提高转炉煤气回收率,能源公司在对8万立煤气柜进行规范后,下发“能源介质平衡方案”,对煤气回收进行攻关,严格执行“拒收”就是事故的要求,使高炉、焦炉、转炉煤气物尽其用,实现3种煤气零放散,为完成自发电量打下基础。
为提高发电量,该公司相继对1、3、5、7、8号锅炉、1至5号发电机进行系统性消缺,恢复设备性能,通过对锅炉工艺优化、精心调整、燃烧攻关等举措,在确保锅炉烟气排放达标的同时提高锅炉热效率,为提高发电率提供蒸汽保障。发电机系统在蒸汽满足的情况下满负荷运行,最大限度多发电。完成干熄焦年修,恢复发电机系统性能后,使干熄焦发电机负荷从1.6万kWh/h提高到1.8kWh/h。
在高炉、焦炉煤气调整方面,发挥15、16.5万立高炉煤气柜及7万立焦炉煤气柜作为储气及缓冲的作用,通过调度、储备站、锅炉的共同协作,精心调整,保证煤气管网压力稳定,合理利用每一立煤气,在告别“烧煤时代”的基础上,锅炉负荷不降反升,实现了高炉煤气零放散的目标。
能源公司在生产、设备两条主线上加强管理。在生产管理方面树立以调度为中心的管理模式,生产操作调整受控,实行操作标准化、监护确认制;主要产品产量及能源指标受控,推行调度每小时统计记录生产运行参数,做好班分析、日总结工作,计划作业受控、生产调度信息传递受控。设备管理方面加强设备隐患排查和治理,作业计划准确率、完成率,控制非计划性检修,推行设备定期工作制度化、标准化,通过岗位职工巡检及专业技术人员的专业点检、专项点检,及时将隐患消除在萌芽状态,确保设备的稳定运行。