钢轧事业部1#连铸机切前辊道位于拉矫机和火切机之间,由72个自由辊、轴承座及轴承、盖板及其支架组成,辊子及轴承座内部通水冷却并采用滚动轴承、智能油气润滑,润滑点共计144个。因切前辊道长期处于高温环境,经过多年的运行,冷却水路积垢且润滑管路碳化易堵塞,支承辊轴承频繁损坏、辊面磨损严重,造成钢坯表面划痕、备件材料消耗持续升高以及加大人员劳动强度等问题。
为此,事业部将此问题划入课题攻关项目,组织相关人员进行分析,集思广益,经过反复讨论和测量,决定对1#机二冷室下线废旧支承辊进行改造,将滚动轴承改为自润滑轴套,并由原来的辊径?268mm拓宽为?300mm,辊面厚度由15mm加厚至25mm,并根据现场安装尺寸使用20mm钢板自制固定支架进行安装试用,效果明显得到改善。
改造后的切前辊道在大大减少维修人员劳动强度的同时,平均每月可节约备件、油料消耗35413元,其中每月减少消耗支承辊及轴承10套共计节约8393元;油料按1#连铸机424个智能润滑点每天消耗170KG齿轮油计算,切前辊道144个润滑点每月节1732KG320#中负荷工业齿轮油共计27020元。