数据对比“降”费用。面对目标任务,脱硫严把工艺指标,加强对设备的专业点检,采取数据对比法,总结分析当月各类成本综合情况,将烧结矿产量、电耗、水耗、其他能耗(氮气、压缩空气)、维修费用等逐一进行详细比较,呈逐月下降趋势。制定增效降耗方案,每次开停机控制在半小时内,节约电费1200元(电除尘每小时电耗2400,现缩短半小时节约1200元)。
细枝末节“挤”水分。“节能降耗就像拧湿毛巾,拧一拧,总会挤出点水分。”工段真正做到了不放过每一个节约成本的机会,备件实行“三坚决”管理法,能修复的坚决不领新备件,能用边角废料的坚决不领成品,能自制的坚决不报计划外购。员工从细微处做起,自觉践行节能降耗。班组根据两塔PH值、密度、氯离子浓度决定重复使用石膏浆液量,双系统节约回用水300吨/天,新水100吨/天,预计每月节约水费32040元。
精打细算“抠”效益。工段在费用控制上,较大程度压缩非生产性开支。对废旧材料“吃干”、“榨尽”,大大节约了生产成本。对各种废旧材料进行严格分拣,按类别堆放整齐;对有修复价值的物资及时组织修复和复用,月重复利用布袋50条,节省了布袋使用费用3500元。