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河钢集团:“两个处方”逼退成本“虚火”

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-04-26  来源:我的钢铁网  浏览次数:543
 
核心提示:4月初,一组数据令河钢能源科技分公司热电一作业区作业长牟文考倍感兴奋。他和作业区职工开出的两个处方,成功治愈了该作业区
      4月初,一组数据令河钢能源科技分公司热电一作业区作业长牟文考倍感兴奋。他和作业区职工开出的“两个处方”,成功治愈了该作业区电、水等能源成本的“虚火”。第一季度,该作业区累计降低电耗40万千瓦时,节约新水消耗1.8万立方米,累计降本增效近40万元。

作业区循环水过滤系统已投运7年多时间,由于运行时间较长,今年初以来,用于启停过滤器进口阀门的4台反洗水泵频繁出现叶轮损坏的问题,职工们不得不花费大量的时间、精力去检修、维护反洗泵。

虽然更换新的水泵是最省事的解决之道,但需要花费3万多元的费用,并非上策。不久前,牟文考和周海等几名职工在对循环水运行工艺进行反复研究分析时,一个环节引起了牟文考的注意:循环水首先流经过滤泵,再经反洗泵的两次加压后使水压达到0.6兆帕,依靠这一高压水将反洗过滤器的进口阀门打开,再进行过滤反洗,以去除水中的杂质。“若按现工艺要求,只要水压达到0.55兆帕左右即可打开过滤器反洗阀门。如果循环水经过过滤泵后,水压能达到0.55兆帕左右,不就可以把反洗泵去掉了吗?”牟文考心中打起了算盘,心动不如行动。“走,我们去现场做一下实验。”随即,牟文考带领几名职工来到过滤泵前进行现场检测。结果令他们大喜:由过滤泵流出的水,水压恰好在0.55兆帕左右,完全可以满足反洗过滤器的水压要求。4台反洗泵在原工艺设计中,白白做了无用功,增加了不少运行维护成本。

1月中旬,他们的第一个降本“处方”顺利实施:重新优化循环水系统工艺,将4台反洗泵全部取消,过滤泵直接连接反洗过滤器。果然,改造后的循环水过滤效果没有受到丝毫影响。粗略一算,一年可以省下设备运行维护费用和电费100余万元。

降本永远是作业区工作的主旋律。随后,牟文考带领职工趁热打铁,继续向降低作业区净化水消耗发起攻关。射水抽气装置是作业区热电系统的重要组成部分,用来保持机组的真空度,维持机组效率,为了保持射水箱在25℃左右的最佳水温,每天需要向射水箱补充大量低温的净化水,而从射水箱溢流出的水以前全部排入了地沟,没有回收利用,从而导致净化水量居高不下。怎样才能将溢流水全部回收利用呢?牟文考和职工们打开思路,着眼整个热电系统进行分析。大家集思广益,最终决定在射水箱的出口附近安装一台地沟泵,将射水箱溢流的水全部送至冷却塔进行冷却,再作为设备冷却水回收利用。2月初,第二个“处方”顺利实施,两个月来,射水箱补水量降低了20%,年可节约新水7万多立方米。

 
 
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