在生产过程中,针对高强钢色差缺陷,冷轧公司持续优化酸洗工艺参数,从拉矫机、酸洗速度、酸液浓度、温度等方面多次开展测试跟踪。针对板缝和端部“锅盖”缺陷,专家办、成罩作业区、技术质量部、设备部进行了攻关,使错层缺陷和端部“锅盖”缺陷得到有效控制。为提高成材率,减少带头尾切损量和上重卷数量,结合镀锌光整机工艺调整,对大卷交货订单带头尾物理性能进行测试,选取不同厚度规格IF钢及高强钢为实验对象,对距离焊缝不同位置的样板进行测试,满足非外板订单表面标准,制定技术通知单,规范指导镀锌机组生产操作。
通过精细管控生产运行,坚持以零故障、恒带速为目标,严格管理停工降速分析与措施落实,深化点检包机责任落实、强化设备隐患排查与治理,一季度月均设备故障停机时间同比降低10.11小时,故障停机次数同比降低3.68次,为生产高质量汽车板打下坚实的设备基础。冷轧公司还从梳理库存入手,积极开展库存优化工作。热卷周转效率稳步提升,比上年水平提高6-8个百分点。为进一步挖掘能源系统自身降本增效的潜力,冷轧公司推行能源系统模拟市场化运行,能源加工系统运行安全、稳定、经济、高效,降成本效益逐月增加,共实现降成本636万元。