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济钢吨铁成本低于行业成本平均线

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-01-08  浏览次数:310
 
核心提示:闯关!闯关!闯关路上,炼铁人坚定执着。 突破!突破!突破桎梏,炼铁人追梦如痴。 这关是吨铁成本低于行业成本平均线。 早在200

闯关!闯关!闯关路上,炼铁人坚定执着。

突破!突破!突破桎梏,炼铁人追梦如痴。

这“关”是吨铁成本低于行业成本平均线。

早在2008年,经济危机袭来时,济钢铁成本已在“关”外徘徊;2011年,随着6座350m3高炉相继淘汰停炉,济钢3座1750m3高炉与1座3200m3高炉的高成本运行,让闯关已成奢望,虽闯关不止,但常望“关”兴叹。

2012年10月,炼铁人开始调整思路,实施强动力冶炼。

2013年8月,济钢铁成本首次闯关成功!炼铁厂一片欢腾;外界为之震动;9月,再次闯关成功,职工信心满满,钢城为之振奋;10月,闯关实现三连胜!

一年中,济钢炼铁发生了哪些变化?强动力冶炼又有那些奥秘?这闯关三连胜的背后,又有怎样创新的故事呢?

追求“内芯”强大

“要面子还是要里子?”这曾经成为炼铁厂的流行语。

“咱先要里子、后要面子。”刘学燕年方四十,属牛,有股子牛劲,2012年9月,他被集团公司委任为炼铁厂长后,其“面子与里子”的观点迅速被大家熟知。

“炉缸是高炉的‘内芯’,要走低品质矿、低品质煤条件下的经济冶炼,炉缸必须持续活跃,没有强大的内芯,高炉的波动不可避免……”新班子思路很清晰,炉缸活跃是里子,燃耗等指标是面子,为解决主要矛盾,要适当后退,舍弃“面子”补“里子”。

“于纠结中求突破,于矛盾中求发展”,新班子发现,国内很多1750m3以上高炉,也有增配经济料的尝试,但大都和济钢一样,遭遇了炉况波动,代价昂贵。他山之石,可以攻玉,炼铁人经交流分析,发现低品质矿常会在炉内积累形成“死料堆”,就像人体内的肿瘤,严重影响了炉内平衡,“死料堆”的面积越大,炉况失衡频次越高。

瓶颈难题不解决,内芯强大难实现。为寻找良方,新班子走出去交流,关上门研究,一个强鼓风动能,大风量,大风压操作的系统思路逐渐清晰,新班子命名为“强动力冶炼”。并得出了消解炉缸内“死料堆”是场“持久战”,炉内平衡点须谨慎逐步提升,要达到“极致活跃”至少需半年的预期判断。

“强动力冶炼”路线颁布了:一季度集中全力专打风量,二季度新平台上稳住炉况,三季度胃口大开吃经济矿,四季度稳扎稳打燃耗下降。一场追求“内芯”强大,探索强动力冶炼四步走的攻坚战拉开了序幕……

坚守需强大内心

敢想敢突破,敢干敢超越。

炼铁人还有两敢,那就是敢于承担压力,敢于舍弃短期利益,这其中滋味与坚守,唯有强大的内心才可体验之、承受之。

一季度,由“不可能”“试试看”到“全力干”,职工的心理历程波澜起伏。特别是面对“1750m3高炉风量风压要实现‘双四’,即风量4000m3/h(min)风压400kpa,而3200m3高炉要向风量6400m3/h(min)看齐!”的新指标时,炉长们均表现为信心不足、担忧纠结。“风险中蕴藏机遇,风险点就是创新点”的鼓励,“做有担当的炼铁人,做有血性的炼铁人”的号召,“让炉长负责制落地,责、权、利高度统一,系统保障追究制”的系列管理创新措施激发了群体斗志、系统活力。

“风口小套坏了!中套冒火了!”原来,高鼓风动能让风口小套磨损加快,风口中套出现变形,煤气泄漏的隐患也随之而来,面对系列难题,水煤总技师辛虹霓等研发出了陶瓷耐磨内衬,并先后开发出超音速喷焊中套等五项国家专利成果,把困难点转化为了创新点。辛虹霓感慨地说,是强动力冶炼,逼迫我们走在了国内技术最前沿。

二季度,大风量、高风压带来炉内气流、料流的变化,如同打破一个旧世界,形成一个新世界,新旧平衡的切换充满了风险。由于炉况虽顺,指标欠佳,炼铁数次在公司早调会、分析会上受批评,脸面上挂不住的难堪让人心里窝火。一位炉长着急地说,咱把风量降一降吧,指标兴许就能到前面去。

“坚持就是胜利,有了里子,不怕日后没面子!”刘学燕的回答斩钉截铁。自5月份开始,长期的坚守终于有所突破,2号1750m3高炉一马当先,这个炉座创新实施了分段负荷操作法,风量、风压逼近双四,仅差50元就可突破行业平均水平。1750m3高炉的风量在国内12座高炉中位次攀居前四,相应的,燃料比水平也闯入国内前六,长期倒数的位次终于获得扭转。随后,3200m3高炉更是在国内19座高炉中实现了风量第一的目标。

进入三季度,在产三座高炉的炉内死料堆体积不断缩小,炉缸不断活跃,抵抗力显著增强,转入了持续稳定顺行的新状态。内“芯”不断强大的高炉,在增配价格低廉的新矿种时,已能轻松“吞咽”且稳定顺行,这让坚守的炼铁人看到了希望,坚定了信心。

强动力冶炼,就像一个孵化器,逼迫着炼铁人去冲破困难的壳,去迎接属于自己的春天。

增配“塞矿”与五条主线

吃“塞矿”是炼铁闯关中的大手笔。

塞拉利昂矿是山钢在境外投资的新矿种,由于高铝低硅会让炉渣粘稠,同行都不喜欢这种矿,即使配用,配比也没有超过20%的。

炼铁接受了“吃螃蟹”的任务,通过巧妙搭配高硅低铝矿,消解塞矿高铝低硅劣性,不断向20%,30%,40%,50%发起冲击,最终成功定格在45%。

塞矿粘性极大,容易糊满下料口,粘到皮带上,堵住料仓,为把实验成果转为生产实践,炼铁人吃了不少苦头。如今,济钢吃“塞矿”的配比超过了40%,已成为济钢技术经济资源开发利用的新亮点。

“钻进去研究,跳出来掌控,相比以前,我们更关注系统保障力……”炼铁厂技术研究所所长李传辉介绍说。一年前,高炉数据库关于焦炭的信息只有热态、冷态指标,如今每天进厂的煤种他都能查到,这看似细微的改进,对于炉况分析、系统指导却意义重大。

系统保障由点到面,炼铁人确定了五条主线,即“炉料结构优化,配煤结构优化,系统联动质量控制,低库存运行,设备精益管理”。一年来,通过强力落实“铁焦联动”“铁烧联动”,炼铁高炉与各工序的互动融合不断加深,系统保障力持续提升,系统降成本也就水到渠成。

凭借高炉良好的运行状态,增配塞矿的创新突破,五条主线的系统保障,进入8月份,炼铁厂以2232元的吨铁成本,实现了首次闯关成功!

2232元!这个看似普通,却比行业平均水平还低21元的数值,让炼铁人扬眉吐气,更提振了济钢闯关取胜的信心。炼铁人没有停下脚步,8月,9月,10月,三座在产高炉连续三个月闯关成功,累获劳动竞赛大奖36万元,极大鼓舞了士气,振奋了人心,职工收入增加了,心气更足了。

历时一年,追求内“芯”强大,追求极致内功的炼铁人,成功探索出一条强动力冶炼新路……回首炼铁攻关路,我们可得出这样的启示:客观规律面前,只要因势而谋、应势而动,顺势而为;只要内心足够强大,任何难关都可踩在脚下。

因为,我们脚下的这片土地,就是济钢。我们怎么样,济钢便怎样……


 
 
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