河北钢铁集团邯钢邯宝炼铁厂以指标进入同行业前3名为目标,层层细化保证措施,特别是两座高炉通过实施低燃料比操作、改善高炉透气性、控制有害元素含量等措施,全力将吨铁入炉焦比降至317千克以下、煤比提高至138千克以上,降低铁前成本。
该厂坚持平台加漏斗的布料制度,实施低燃料比操作,同时适当开放边缘,保证中心气流与两道通路。通过一定深度的漏斗稳定中心气流,同时获得稳定、通畅的边缘透气性,确保边缘气流和中心气流合理分布;通过确定边缘落点位置设定最大角度,保证料面平台与炉喉钢砖形成直角。该厂在高炉定修时,校验料线与落料点位置,保证落点到炉墙的距离在0.3——0.5米,并根据平台变宽微调布料档位角度范围,确保漏斗深度在1.5——2米、布料平台宽度在1.5米左右。
该厂及时均衡两股气流,改善高炉透气性,加重负荷,提高煤比。改善料柱透气性,边缘和中心气流都以疏导为主。在原燃料条件好时,中心气流充沛,适当疏导边缘,提高透气性;在原燃料条件差时,中心气流不足、边缘气流也不稳定,以疏导中心气流为主、抑制边缘气流为辅。此外,该厂加大对入炉料中碱金属、氧化锌等有害元素跟踪力度,并建立监控机制,有害元素含量控制在标准范围内,避免对生产造成影响。
据悉,目前,该厂成立了“降焦比、提煤比”攻关小组,明确了主管科室及负责人,制订出了降低焦比、提高煤比新方案。该方案实施后,预计吨铁可降成本7.22元,全年可降成本3862.7万元。