从去年5月份至今,武钢条材总厂大型分厂累计生产的4000余吨弹簧钢未检出脱碳层超标质量缺陷,标志着该厂弹簧钢脱碳层控制技术攻关取得成功。
该厂生产的高级别弹簧钢60Si2MnA、W55SiCr分别用于制造汽车发动机气门弹簧及底盘悬架弹簧,对产品的抗拉强度、弹性极限和疲劳强度要求极高,产品一旦出现脱碳层厚度超标,将直接损害弹簧钢的抗疲劳强度,因此,该厂将控制弹簧钢脱碳层厚度作为生产的重点攻关课题之一,实施精益管理手段加以克服。
从去年初开始,该厂在每次生产弹簧钢之前,均提前做好生产准备工作,对生产条件落实情况逐条确认;并由分厂首席师带队,对易造成脱碳层厚度超标的生产环节作出针对性改进措施,各环节均有专人监控,做到生产不结束,区域技术负责人不离开的现场;在弹簧钢生产完成后,该厂及时组织生产技术人员分析和总结经验,并制订下一轮生产改进方案。通过一轮轮质量攻关,该厂逐步摸索出一套控制弹簧钢脱碳层厚度的生产技术工艺,如加热炉采取单排装钢、质量检验由一个炉号固定取样变为每根钢取样检测,使武钢弹簧钢产品质量得到稳步提高。