科学对标学标杆,查漏补缺补短板
五月份以来,面对生产经营新形势、新任务,陕钢集团汉钢公司钢轧事业部通过与全国同行业先进钢企进行对比,发现部分钢企铁水单耗已突破800kg/t。因此,该事业部由生产主管领导带队前往河北迁钢学习180吨转炉铁水单耗800kg的操作模式及生产组织模式。通过学习对比,积极查找短板所在,并针对内部问题迅速反应,全盘协调生产节奏和工艺操作方式,拉开了降低铁水单耗的变革。
细化过程抓细节,废钢配比创条件
为给废钢配比创造条件,该事业部根据热平衡原理,确定了最少使用冷料,最大废钢配比的原则,一方面在确保渣料配加的情况下,制定高碱度、高氧化镁的护炉策略,增加石灰及轻烧白云石的配加确保炉衬运行,降低石灰石、生白云石冷渣料加入,为增加废钢创条件;另一方面,转炉工段联合设备科增加供氧强度,缩短吹炼时间,加快生产节奏,此外还强化人员操作,从装入量配比、铁水成分传递、一次倒炉率、出钢碳及降低喷溅次数等方面严格规范,增加单炉次出钢量。
据悉,陕钢集团汉钢公司钢轧事业部在降低铁水单耗上始终坚持“没有最低,只有更低”的原则扎实迈进,在2018年5月18日至5月25日周铁水单耗完成848.36kg/t,首次突破850kg/t,后续该事业部将继续强化措施确保铁水单耗850kg/t成为常态,并将再次优化转炉操作及生产组织模式,不断紧抓关键点、寻找突破口,为实现800kg/t目标奠定基础。