鄂钢炼铁厂紧盯工序关键点,清理分析可控成本,加大对标挖潜力度,持续改善各项指标,降低工序能耗,使六号高炉工序成本比计划降低10元/吨,节约成本115万元。
6号高炉大力开展能耗攻关,规范生产管理制度,保障高炉稳定运行。针对入炉矿品味低、矿种繁杂、入炉粉末多等不利因素,从生产工艺控制入手,把好入炉原燃料槽下筛分关,控制槽下给料机速度,定期调整筛子密度,防止不合格原燃料入炉,促高炉进风稳定。每班职工对入炉原燃料实物取样保存,跟踪掌握入炉原燃料变化,及时调整负荷。
6号高炉严格执行先算后干,认真计算生铁、配料成本,采用性价比高的矿石,优化用料结构,力求铁成本最低。加强喷吹管理,改进喷枪设计缺陷,做到稳均喷吹,减少风口破损率,保证煤粉燃烧效果,降低入炉焦比和燃料比。统一三班操作标准,适时调节入炉风量和炉温,使炉温、渣碱稳定。收集整理铁量差、吨铁成本、入炉有害元素等工艺数据,根据实际合理布料,调整煤气气流,提高煤气利用率,降低生产成本。