4月1日,陕钢集团汉钢公司轧钢厂1#棒线夜班轧制φ28螺纹钢突破700支大关,较上次班产记录增加32支。这是既1#棒线检修结束后,班产首次突破700支大关。
突破瓶颈,为生产增加新动能。之前1#棒线受加热炉能力及轧线主电机负荷限制,各规格产量均受到制约。对此,轧钢厂利用一季度检修契机进行改造。检修期间,对加热炉进行了大修,更换了蓄热体,增加了“黑体”材料,使得加热能力得以提升;对轧线功率较小的主电机进行更换,使得设备具备提速条件,并将终轧速度由12米提速至12.5米,本次班产记录实现新突破充分证明这一改造成效显著。
抓设备维修,促进作业率提升。车间完善了《设备维修管理制度》、《设备考核制度》等制度。从维修方案设定、如何开展及维修后跟踪督查等方面提出了一系列措施,促使维修人员强化责任意识,提升维修质量。同时,认真落实“操检合一”及设备分级管理工作,进一步降低设备故障率,保证作业率。
苦练内功,提升生产软实力。轧钢生产是一个系统性的生产,要提高产量质量,任何环节都不能“掉链子”。车间坚持“让合适的人在适合的岗位上”,与个别不适宜岗位的人员进行谈话,调整岗位。此外,轧钢厂针对各岗位特点,制定了详细的教育培训计划,使得人尽其才;针对工班长生产组织能力差的短板,车间有针对性的设置“套餐”,由轧钢厂生产经验丰富的主管领导授课,补足“短板”,挖掘潜能,使工班长更好的领跑班组。