Φ25螺纹钢原设计生产工艺为单线轧制,改造前最高运行速度已达15.5m/s,高速运行虽然提高了产量,但同时暴露出了活套反应速度、飞剪剪切速度跟不上等问题,高速冲击造成设备故障率高。因此,为了解决这一系列问题,进一步释放产能,轧钢厂召开专题会议,决定对Φ25螺纹钢进行两切分改造,并且成立了改造项目组,由厂长任组长全面负责各项工作的开展。
经过技术人员严密的计算以及反复核对,确定粗中轧各架次料型,同时粗轧断面与其它规格能够通用,中轧10架自主设计新孔型,避免进精轧倒钢问题,根据最终确定的料型尺寸,技术人员和导卫厂家直接对接,进行导卫尺寸的设计及选型,以使工艺条件尽快满足。为确保该项目顺利进行,项目组制定了详细的试轧方案,并且多次召开专题会进行讨论分析,将各项任务分配给各专业口,责任落实到人。
7月12日早,在轧钢厂的精心组织下,1#棒线进行Φ25螺纹钢两切分试轧,顺利轧出成品,并且钢材各项技术指标和力学性能均符合标准要求,设备运行稳定,试轧取得圆满成功。
经初步估算,两切分改造后,Φ25螺纹钢产能比原设计产能提高约16%,每月可产生效益90万元以上。