故障梳理争寸金
轧钢厂各车间因岗位调整,部分新工对区域内电气设备了解不足,每次出现电气设备故障,排除时间较长,给生产造成影响。设备科相关人员通过对区域内常见电气故障进行梳理、汇总,形成故障处理手册下发至各车间,帮助员工分析故障原因及时进行故障排除。各车间电气维修人员在出现电气常见故障时,依据故障处理手册上的故障解决办法,准确定位故障点,第一时间排除常见故障,及时恢复设备运行,减少因此造成的误机时间,有效提升产线作业率。
工艺优化提速度
轧钢厂高线车间在生产Φ10盘螺或盘圆规格时,一般采用26架轧机作为成品轧机进行生产,速度在40-45m/s,精轧机转速为945r/min,若继续提高精轧机转速,会造成轧机负荷过大,导致轧制速度受限。技术科人员通过实地调研,通过改变相应架次的孔型配置,重新计算料型尺寸,设定轧制程序表,改造24、26架进口滚动导卫,更换奇数架次出口滑动导卫,成功用国产精轧机组28架为成品架轧制Φ10规格线材。项目实施后,此规格轧制速度可提高到50m/s,产量较之前提升1.25倍。
焊钉变身树形象
轧钢厂棒线每捆钢材两端面分别通过点焊机焊接方式悬挂标牌,焊接悬挂主要靠焊钉。之前所用焊钉端面为“中心圆点”,接触面积小,时有标牌因点焊不牢固出现掉落,造成出库钢材扫码困难。此外,钢材进入市场流通后,也偶尔会出现标牌掉落导致信息缺失,对禹龙品牌形象造成一定影响。为此,成品车间人员通过学习了解、分析试用,采用端面为“十字型”的焊钉,使其与钢材端头接触面更大,焊接更加牢固。项目实施后,效果明显,在几近零成本的前提下,有效杜绝了焊钉标牌掉落现象,提升了禹龙品牌的客户满意度。
小连锁、大顺畅
轧钢厂单高线缷卷小车在运行过程中,因人员操作不当易出现挂翻,每次在线抢修最快也需20分钟,不仅影响生产连续,同时也增加了维修人员的劳动强度。为此,生产科人员根据生产工艺流程,在缷卷小车运行处加装检测装置,设置链锁,避免因人为失误导致小车挂翻,同时加装转换开关,便于检修时解除链锁。改造完成后,不仅减轻了维修人员劳动强度,而且每月600分钟的误机时间被彻底杜绝,轧线作业率显著提升。
截止目前,轧钢厂职工累计申报“查找提改献”项目46项,种类涵盖工艺优化、设备改造、人员操作以及安全生产等方面,可实现创效百万元左右。诸多项目的实施,不仅为轧钢厂钢材产量屡创新高提供了强大的科技动力,也为公司全年生产经营目标任务实现奠定了坚实的基础。