炼铁工序在节能降耗上下足功夫,主要通过精细调整、优化高炉空燃比,使煤气充分燃烧,有效降低高炉自用煤气消耗,与此同时,协调能源单位做好煤气平衡,减少高炉煤气放散。通过以上举措,6月份炼铁厂吨铁煤气净回收量显著提升,环比上月增加37.8立方米/吨。
炼钢厂大力开展转炉煤气回收节能降耗工作,通过提高转炉煤气回收量来降低生产成本。该厂抓好转炉冶炼全程中活动烟罩的升、降操作,利用停炉停机时间加强对风机叶轮的清洗力度,提高煤气回收率与煤气纯度;定期清理除尘净化系统,避免氧气直接被一次风机吹走,既提高转炉煤气产气量,又保证炉前除尘效果,降成本效果明显。6月份,炼钢厂平均煤气回收量达145.61m³/t,有效降低回收成本2.70元/吨,煤气回收成本创效显著。
轧钢厂成立了节能降耗攻关小组,强化管理手段,堵塞“跑冒滴漏”;加强水、电、气设备设施的技术改造,提高日常水、电、煤气等能源的管控能力。通过一系列精细化管理的“组合拳”,该厂节能降耗工作取得明显效果。今年上半年综合工序水耗为0.16吨/吨材、综合工序电耗75.3度/吨材、轧钢综合工序煤气耗220.6立方米/吨材,均优于公司计划要求,综合吨材水耗达到全国先进水平。(方大九钢 吴益凡)