近日,河北钢铁集团邯钢中板厂在检修过程中,创新应用了一种“轧机前后锥辊道固定方法”,成功解决了此前轧机前后区域辊道运行故障难题。据现场情况观察,此方法应用后,辊运转使用周期由原来的半年延长至一年以上,年可节省备件费用60万元。
在这之前,该厂宽厚板线轧机锥辊道主要采取辊道架子南北两侧固定的方式,而在轧线方向采用较小定位台固定,这造成设备不能承受轧制时产生的巨大冲击力,辊道严重移位,引发钢坯跑偏,辊子连接轴磨损过快,配套电机负荷过大烧损等难题。
为此,该厂汇集工艺、机械和电气等多方力量组建攻关小组,以课题形式研究解决方案。攻关组员现场考察,计算出轧制过程中受力情况,设计出三四种解决方案。经过分析计算和校核,以及现场试验,他们最终确定出一种“在轧机辊道架开槽,在轴承座底部加装定位块”的方案。
攻关小组在现场找来废旧料,按照图纸要求,自行组织人力加工成型。经过打磨、抛光等后期处理后,他们利用宽厚板线12小时检修机会,组织人力完成了新件安装。由于切割量和焊接量较大,攻关人员在安装过程中,坚持现场盯守,参与安装。方案投入运行后,轧机锥辊道及配套设备运行十分顺畅,制约轧机前后辊道稳定运行的难题被成功解决。