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陕钢汉钢“Ф299氧枪”改造 提升转炉效率

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-01-10  来源:我的钢铁网  浏览次数:1699
 
核心提示:对陕钢集团汉钢公司炼钢厂而言,要积极落实公司节铁增钢、降本增效的生产经营理念,首先要解决的问题是如何缩短冶炼时间,加快生
 对陕钢集团汉钢公司炼钢厂而言,要积极落实公司“节铁增钢、降本增效”的生产经营理念,首先要解决的问题是如何缩短冶炼时间,加快生产节奏,提高生产效率。为此,炼钢厂组织管理人员研究讨论可行性方案,决定先从提高转炉冶炼供氧强度入手,进而缩短吹炼时间。

炼钢厂积极探讨,从生产操作工艺控制、设备装配提升改造等方面推行新技术。经过详细的安排部署和充分的准备,炼钢厂利用元月份系统检修时间,组织维修人员对1#转炉氧枪实施了升级改造,并一次性试车成功,各项指标数据完全满足生产冶炼各项工艺要求,这标志着炼钢转炉生产已经顺利进入了“快车道”。

转炉生产使用的原氧枪外管尺寸为Ф273×10mm,内层氧气管道尺寸为Ф168×5.5mm,平均供氧时间约14分钟左右,冶炼时间较长。经过技术人员现场的多次观察和精细策划,决定将氧枪外管尺寸改为Ф299×10mm,内层氧气管道尺寸改为Ф180×6mm,对氧枪内外管径尺寸进行了改造,经测算,供氧强度由原来的3.6m³/(t*min)可提高至4.0m³/(t*min),符合国家标准要求。从Ф299氧枪试用情况来看,一炉钢的平均冶炼时间可缩短2-3分钟,班产增加200吨左右,改造后的氧枪尺寸不仅提高了转炉冶炼供氧强度,还缩短了转炉冶炼时间,为元月份“开门红”目标任务的实现提供了坚实的保障。

Ф299氧枪的投入使用,为炼钢厂生产效率提升奠定了基础,后续,炼钢厂将通过“走出去、引进来”的管理思路,积极与同行业同类型对标学习,总结、吸收先进技术和管理经验,让冶炼革新、产量提升这辆列车平稳驰骋。

 
 
 
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