2月28日,由山钢集团莱钢设备检修中心按照“改善性维修”理念,自主设计、制造和安装了一套备用氧枪快换装置,并在莱钢分公司炼钢厂2号转炉试验成功。此举基本解决了长期以来因更换氧枪影响炼钢连续生产的难题。
氧枪是炼钢生产的关键设备,氧枪一旦出现损坏,必须进行停炉更换。由于工作环境恶劣,氧枪的损坏频率较高,以50吨转炉为例,平均4天多时间就要更换一次氧枪,每次更换时间至少需要1小时。因更换方式复杂、效率低,更换氧枪时,转炉须要停炉,后续的连铸系统也要停产,等更换完毕后再重新开浇生产。由于连铸机停机后重新开浇的成本较高,频繁更换氧枪打断了转炉系统连续生产的节奏,也造成了生产成本的上升。
为进一步提高生产效率,今年2月,生产单位向莱钢设备检修中心提出了在线更换氧枪、确保连续生产的要求。在国内没有先例可循的情况下,该中心按照“科学检修、服务至上”的要求迎难而上,依据改善性维修的理念,组织研发、制造、检修等相关科室、部区组成关键团队,进行“氧枪在线更换”技术攻关。技术人员对转炉和连铸系统的生产工艺进行了逐项梳理,对以往氧枪更换的步骤进行了分解和分析,最终从“转炉短时间停炉连铸机可以不停机”的生产特点中找到了解决问题的突破口。他们自行设计了一套备用氧枪更换装置,大幅减少了氧枪的更换时间,在连铸机连续生产所需的时间之内就完成换枪施工,从而满足生产单位连续生产的要求。
经实际生产测试,备用氧枪快换装置的检修效率提高两倍以上,仅需25分钟就可完成转炉备用氧枪的更换。施工期间,连铸机只须适当放缓生产节奏,生产没有出现中断。