该厂自主研发的“高炉喷煤专用混合器”“高炉喷煤专用过滤器”“高炉喷煤‘Y’形分配器”等五项国家专利成功地用于喷煤系统生产,解决了生产过程倒罐堵塞严重、停煤清分配器两大难题,适应了喷煤的满负荷运转,满足了工艺要求,减少了备件费用的支出,使该厂1-9月份喷煤比达到174千克/吨的好水平。
在严格执行标准化操作的同时,加强设备管理,实现非计划检修零目标,进一步提高磨煤技术指标。通过一系列措施,有效保证了制粉机出口温度的均衡控制,煤粉-200目粒度确保达到80%以上,水分小于1%,使煤粉具有良好的流动性,为高炉顺产创造条件。在喷煤比不断提高的同时,持续改进喷吹装置,增设自动氮气调节阀,稳定喷吹气源,保持下煤均匀,喷煤量波动减小,喷吹罐压降低,喷吹流量稳定,使堵枪次数明显减少。同时改善、优化工艺操作方针来满足高炉大煤量的需求;倒罐过程由“先关后开”改为“先开后关”,为高炉提供连续均匀喷吹的煤粉,最大限度实现了浓相喷吹,提高了煤粉的燃烧率。
在工作实践中对喷煤工艺进行探索,优化配煤工艺,在配煤成本最优化的前提下,从使用单一煤种喷吹到使用混合煤喷吹,从使用郭庄低挥发份煤到配加挥发份大于35%的府谷煤,达到了高炉大喷煤所需要的最佳配比,有效地解决提高煤比的制约因素。