收缩

冶金信息装备网

  • 客服1 点击这里给我发消息
  • 客服2 点击这里给我发消息
  • 客服3 点击这里给我发消息
  • 客服4 点击这里给我发消息
  • 电话:0311-88357930
当前位置1: 首页 » 新闻资讯 » 管理资讯 » 正文

邯钢自动化部铁前组“软、硬”兼施降成本

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-03-24  浏览次数:222
 
核心提示:河北钢铁集团邯钢自动化部铁前组充分发挥技术优势,从硬件和软件两方面入手,降低维护成本,取得了显著成绩。 5高炉的自动控制系

河北钢铁集团邯钢自动化部铁前组充分发挥技术优势,从硬件和软件两方面入手,降低维护成本,取得了显著成绩。

5高炉的自动控制系统采用了西屋DCS系统,投产8年,硬件故障逐步显现。更换1块电源模板需要2万元,升级控制器主板需要6万元,而且备件订货周期还很长,至少需要半年,严重制约高炉稳定顺行。该组认真研究后决定淘汰这套“独生子”设备。他们提前谋划,利用48小时检修时间,就将该系统顺利改造为罗克韦尔PLC控制系统。改造完成后,维护费用同比下降了60%,备件通用性明显增强,运转率较以往同期提高了4个百分点。

不为人所熟悉的计算机软件中其实蕴藏着巨大的效益增长点。他们在详实综合调研后,用软件改进高炉上料布料方式,高炉利用系数提高了0.01。他们先后优化完善了热风炉自动燃烧控制、热风炉自动换炉等11个项目的功能程序,显著降低了煤气消耗。该组还大力推行远程网络控制模式,“零距离”处理现场自动化控制系统故障。技术人员接到岗位故障报告后,在值班室通过远程连接就可消除现场故障。据统计,每一次通过远程网络控制处理故障可节省路途时间10分钟。他们还远程监控至关重要的UPS、主控制器等重要设备的运行状态,避免了系统出现失电控制瘫痪等异常情况。

 
 
[ 新闻资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

推荐新闻资讯
点击排行

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1