当前钢铁行业竞争日趋激烈,能源综合利用已成为不少钢铁企业寻求突围的重要手段,体现着一个企业能否长远发展和竞争力的水平。京唐公司能环部以300兆瓦发电机组为支点,实现了钢铁“废气”产电、电产汽、汽产水的钢铁企业循环经济的产业链条,在循环利用的道路上大步向前。
工序煤气是发电的“宝”
提到发电,人们可能会一下联想到燃煤的火力发电,有些专业人士会想到利用燃油、天然气等发电。京唐公司早在建厂之初就充分考虑到钢铁工序生产中的余能利用,他们在300兆瓦机组设计上,采用100%燃烧煤粉锅炉,同时具有掺烧20%煤气能力,为实现余能、余热综合利用奠定了基础。在京唐公司,严格执行“科学发展、自主创新、循环经济”的标准,是雷打不动的原则。他们努力提高两座300兆瓦燃煤——燃气混烧供热发电机组的煤气掺烧量,循环利用企业有限资源,最大程度挖潜增效。充分把钢铁工序产生的余能进行回收,利用300兆瓦发电机组实现了煤、煤气大比例混烧,大幅提高了二次能源利用率。
为充分达到节能减排、循环经济的目的,京唐公司能环部不断摸索实践,探索大比例掺烧工序煤气途径,向煤气零放散、二次能源的高效利用迈进。
钢铁生产过程中会产生大量的高炉煤气和焦炉煤气,与燃煤相比,高炉煤气热值低、密度小、与空气的结合能力强,容易造成炉内整体燃烧温度场降低、尾部排烟温度高、锅炉热效率低等问题。为此,能环部广泛调研,积极与专业厂家沟通联系,合力研究掺烧工序煤气保证各项指标正常的对策。通过优化多种燃料燃烧器的布置,将高炉煤气燃烧器置于底层,合理地加大了煤气燃烧器与煤粉燃烧器之间的距离,调整燃烧受热面,从结构设计上解决了炉内稳燃的问题。同时,他们在保证炉内稳燃的前提下,通过理论和实践总结了二套燃料调整原则,从精细化操作的角度,为机组实现大比例掺烧煤气创造条件。与此同时,能环部认真分析工艺、技术、设备、管理等影响高炉煤气利用率的诸多因素,通过系统调节、全方位管理,达到提高高炉煤气利用率的目的。精确平衡、合理用能是提高煤气利用率的重要手段之一,能环部能源运行中心抓住这一关键环节,加强煤气产、供过程的动态平衡、调整,在保证两座高炉煤气柜并网运行的同时,与主工序生产、检修情况相结合,大比例提高300兆瓦热电机组掺烧量,在保生产正常的同时,进一步降低自发电成本。目前,300兆瓦机组的煤气掺烧比提高到了30%以上,最大可达到41%,实现了钢铁厂煤气的“零放散”。机组“吃饱”了,出力也足了,这里的两台300兆瓦机组每年的发电量可达44亿千瓦时以上,一举实现了钢铁厂“自用有余”,而且还实现了上网售电创效益的目标,实现了多元化的发展。
“五谷杂粮”也得吃
实现能源综合利用的科学合理化、效益最大化和环境一流目标,是京唐公司不懈的追求。京唐公司两台300兆瓦发电机组担负着京唐公司80%的自发电量,虽然“吃掉”了一部分煤气,但高热值燃煤的设计配置,还是让生产成本吃不消。面对电煤市场价格持续攀升,发电生产成本大幅度增加的现实,降低燃料成本,让机组吃上热值低、成本低的煤,成了一道新课题。掺烧褐煤的想法在京唐公司能环部应运而生。
褐煤,以低廉的价格走入了他们的视线。但同样一项重大难题摆在了他们面前:掺烧褐煤可能会造成锅炉燃烧不稳、设备出力不足,甚至出现锅炉灭火等问题。在确保设备健康、机组安全稳定运行的前提下,逐渐增大掺烧比例,科学合理地处理好机组健康安全和掺烧褐煤的关系。这是确保这一想法充分实现的根本所在。在各级领导的鼓励下,能环部反复思考如何实现掺烧褐煤的科学有效管理,真正实现在确保机组安全稳定运行的前提下进行掺烧。他们坚信,发电机组既能吃“山珍海味”,就一定能吃“五谷杂粮”。
为此,他们到兄弟单位取经、调研……经过多方论证,一套详细的掺烧工作方案及掺烧管理规定出炉了。此方案初步确定20%的褐煤掺烧比例。为了保证实验顺利、安全过渡到生产之中,他们加强褐煤掺烧管理工作力度,不断创新褐煤掺烧工作方法,完善褐煤掺烧技术措施,科学化解褐煤掺烧与保证生产发电量等矛盾问题。在运行管理方面,他们研究采用了“分磨上煤,炉内掺烧”的方式,先在C磨煤机掺烧少量褐煤,在锅炉各个系统运行正常前提下,逐步提高磨煤机出力,直到提高到最大煤量。掺烧过程中,他们根据机组的运行状况和负荷变化情况,按照不同负荷下科学调整掺烧比例,既满足机组出力、又保证成本最低的办法。并且,对机组各项参数变化进行了详细记录和对比分析,针对褐煤易燃易爆的特点进行了设备强化、制定了相应的调整措施以及安全措施,并对防爆蒸汽系统、制粉细度挡板进行了调试改造,确保锅炉运行良好。经过努力,褐煤掺烧比例达到了总煤量的25%,并实现了安全稳定运行,取得了良好成效,闯出了一条发电生产经营科学管理的新路子。
节能减排不是简单的“减法”
《国家环境保护标准“十二五”发展规划》中,新的环保标准规定,火力发电锅炉及燃气轮机组从2014年7月1日起,氮氧化物排放浓度标准执行100毫克/立方米。这给京唐公司能源环保工作提出了更加严格的要求。为适应这一规划要求,进一步加大节能减排力度,实现绿色发电,能环部多方面的研究论证,决定加大300兆瓦机组烟气治理力度。他们发现,如果单纯从炉后进行治理,需要再增加一层催化剂,不仅增加设备投资和运行维护费用,还可能引起预热器等锅炉尾部受热面的堵塞等问题。如果实施高效低氮燃烧技术,投资小、降低脱硝系统喷氨量,满足环保要求的同时,还能更加安全、经济、稳定。
为此,他们邀请了国内锅炉燃烧方面的专家为小组专业人员讲解,开拓了思路,并进行了大量的比对试验。他们还分别针对发电负荷、燃料参数、燃料量及氧量参数等多种因素,总结出9种锅炉低氮燃烧优化调整的运行方式。通过合理燃烧调整,锅炉燃烧过程中的一次风量、二次风量等都大幅降低,原烟气氮氧化物含量也大幅降低,经过处理后,氮氧化物排放浓度标准完全能够达到新的国家排放标准。处理原烟气所需的液氨用量也减少50%,月节约费用40万元。排烟温度降低了近5度,锅炉效率提高了0.5%,实现了经济效益、环境效益双赢。
绿色发展不仅仅体现在机组本身。京唐公司位于海水资源充沛的渤海湾,合理开发利用海水、降低淡水资源消耗给绿色发电带来了新的契机。他们有效利用简单升压后的海水对发电机组凝汽器进行直流冷却,再充分利用直流冷却后的海水,对机组运行中产生的大量烟气进行脱硫,利用海水的天然碱性“吃掉”烟气中二氧化硫,而吸收二氧化硫“养分”的海水经过曝气处理,最终达到排放标准后回流大海,形成了海水的梯级利用。海水综合利用技术让京唐公司能环部尝到了甜头,其中海水直流冷却每年可减少1800万吨的淡水消耗,而这种海水脱硫,既不需要采购脱硫剂,又没有废水、废渣排放,脱硫效率可达92%至98%,降低机组运行成本的同时,实现了绿色减排。
京唐公司能环部300兆瓦发电机组煤和煤气混烧、低氮燃烧、海水综合利用和海水脱硫等综合节能减排技术的应用,达到了钢铁企业能源的综合平衡,每年可产生直接经济效益为1.33亿元。