由研究院承担的“大型倾翻炉冶炼钒铁工艺研究”日前取得良好进展,单炉产渣量减少了22%,钒损失减少了约70公斤,为集团公司扭亏增效提供了技术支撑。
据悉,攀钢冶炼钒铁一直采用的某项工艺,是使用了十几年的成熟工艺,具有操作简单的优点,但缺点在于能耗较高,所生产的合金饼由于冷却缓慢,容易造成钒铁成分不均、砂化结晶等质量缺陷。而倾翻炉可有效解决这些质量问题。西昌钢钒目前采用的就是大型倾翻炉冶炼钒铁的工艺,经过一年多的实践,在产品质量的提高方面逐步显现出优势。但是,该公司目前的冶炼收率与以往钒铁生产工艺相比尚有一定的差距,而收率的高低直接影响到产品成本。
为减少西昌钢钒钒铁冶炼的单炉产渣量,减少钒在渣中的损失,提高大型倾翻炉的冶炼收率,研究院项目组实施了氧化钒配料比例调整试验。试验结果表明,通过改变原料氧化物的配比,降低了钒在渣中的损失,每年可增创效益1000万元以上。