2014年以来,首钢通钢集团通化钢铁公司二炼钢厂结合本厂生产实际,进一步细化措施,加强能源管控,提高能源利用水平,深挖能源创效潜力,2月份,该厂实现工序能耗-8.15公斤标煤/吨,再次刷新负能炼钢的最好成绩。
年初,这个厂就充分发挥炉前、钢包、连铸、设备、能源五个攻关组的作用,进一步细化攻关方案,并把能源攻关指标落实到各组、人头,严格按考核细则奖罚兑现,以促进各项能源指标的不断提升。同时这个厂还把节能降耗与降本增效以及标准化管理结合起来,加强宣贯引导,树立全员节能降耗的意识,促进全员节能降耗习惯的养成。使能源整体管理水平、利用率不断提升。
为了降低全工序能耗,这个厂建立建全了能源管理制度、转炉煤气回收制度、蒸汽回收制度和能源绩效考核制度;并制定能源管理中长期计划,根据季节特点,切实抓好防冻保温、节电省水工作;实施能源周小结及旬分析,能源检查及曝光等措施,坚决杜绝跑、冒、滴、漏等浪费能源现象;采取能源管理的动态管控,根据每天的生产计划,及时安排钢包烘烤数量,禁止提前烘烤,以降低煤气消耗;在降低电耗上,该厂根据需要合理使用照明灯,电脑、打印机等办公设备,不生产的转炉及连铸机,立即停转设备,减少空载损耗。
由于措施得当,1至2月份,这个厂在低产量的状态下,各项能源指标均有提升,煤气回收达到108.26立方米/吨,比计划多回收7立方米/吨;新水消耗1.23立方米/吨,比计划降低了0.57立方米/吨;工序能耗-7.73公斤标煤/吨,实现了全工序低能耗的最好水平,为二炼钢厂降耗增效工作奠定了坚实的基础。