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韶钢炼钢厂精炼甲班降低RH合金补加率取得实效

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-11-02  来源:我的钢铁网  浏览次数:710
 
核心提示:中国宝武广东韶关钢铁有限公司(简称韶钢)炼钢厂一炼钢作业区精炼甲班员工积极响应公司我为企业献一计活动号召,以对标找差,献
 中国宝武广东韶关钢铁有限公司(简称韶钢)炼钢厂一炼钢作业区精炼甲班员工积极响应公司“我为企业献一计”活动号召,以“对标找差,献计争先”为主题,围绕本班的攻关课题、现场操作难题一起想办法、促改善,在降低RH合金补加率上取得实效。

以往转炉炼出的钢水送LF炉精炼时,视品种、成分要求,需在LF炉加入合金进行成分调节。因受多种因素影响,加合金、调成分很难“一次命中”。之前,连铸机拉钢速度较慢,LF炉调节成分要先后3次取样化验、冶炼,先粗调,后微调,才能调配到目标成分。如果成分仍不合格,钢水就要送到RH炉补加合金料,这样就会增加成本,延长冶炼时间,增加RH炉合金补加率(炉数)。

近期,精炼甲班通过班组对标,发现精炼丙班在6月份创下RH炉合金补加率7.1%的好成绩,而甲班为20%,差距很大。甲班提出要通过攻关,把RH合金补加率降到14%以下。

但新的挑战接踵而来:从8月份开始,为提高产量,连铸机提高拉速,LF炉调节成分周期由37分钟缩短到32分钟,相应地,取样化验次数由3次缩减为2次。刚开始,大家很不适应,RH炉合金补加率一下反弹到22%。

为迅速扭转现状,甲班班长陈兵想出了一个办法:要想2次调节到位,需要对钢水成分判断准确,取样代表性强。转炉炼钢时已预先加入一定量的合金,以前班员只是在钢水进站、升温、熔化合金后,取样化验,才得知钢水成分。班长现要求大家对转炉加合金量进行预算,与自己第一次取样化验的结果比对,以此提高班员对成分判断的准确性。以此判断为依据,精准进行第二步的冶炼操作,实现合金加入量的精准控制,从而提高LF炉成分命中率,降低RH炉合金补加率。

实际操作中,班员对钢水温度、脱氧程度、转炉下渣量、吹氧量等因素精准把控,例如取样时温度较低,配合金时就要考虑合金在钢水里可能没有完全熔解,待温度升高后会熔完,所以会少配一点;在第一个钢样成分出来后,班员会核对一下自己的预算结果,看看相差远不远,如果一致,那就可大胆地向目标值配合金。

9月份,甲班RH合金补加率下降到12.1%,不仅保证钢水质量,还产生一定的效益。对比之前,9月份RH炉环流时间共减少了30分钟,减少氩气消耗约30立方米;由于RH炉处理时间比原来减少了,有效减少钢水对耐材的侵蚀,减少了耐材损耗,进而延长RH炉真空槽的寿命,同时为行车周转腾出更多时间,有效避免铸机降档速等钢水。

经过攻关,精炼甲班RH合金补加率下降到12.1%,有效提升了钢水质量及纯净度。甲班员工表示,下一步还要继续对标先进指标,再接再厉,持续改进,力争将本班的RH合金补加率降到7%以下。 

 
 
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