以往转炉炼出的钢水送LF炉精炼时,视品种、成分要求,需在LF炉加入合金进行成分调节。因受多种因素影响,加合金、调成分很难“一次命中”。之前,连铸机拉钢速度较慢,LF炉调节成分要先后3次取样化验、冶炼,先粗调,后微调,才能调配到目标成分。如果成分仍不合格,钢水就要送到RH炉补加合金料,这样就会增加成本,延长冶炼时间,增加RH炉合金补加率(炉数)。
近期,精炼甲班通过班组对标,发现精炼丙班在6月份创下RH炉合金补加率7.1%的好成绩,而甲班为20%,差距很大。甲班提出要通过攻关,把RH合金补加率降到14%以下。
但新的挑战接踵而来:从8月份开始,为提高产量,连铸机提高拉速,LF炉调节成分周期由37分钟缩短到32分钟,相应地,取样化验次数由3次缩减为2次。刚开始,大家很不适应,RH炉合金补加率一下反弹到22%。
为迅速扭转现状,甲班班长陈兵想出了一个办法:要想2次调节到位,需要对钢水成分判断准确,取样代表性强。转炉炼钢时已预先加入一定量的合金,以前班员只是在钢水进站、升温、熔化合金后,取样化验,才得知钢水成分。班长现要求大家对转炉加合金量进行预算,与自己第一次取样化验的结果比对,以此提高班员对成分判断的准确性。以此判断为依据,精准进行第二步的冶炼操作,实现合金加入量的精准控制,从而提高LF炉成分命中率,降低RH炉合金补加率。
实际操作中,班员对钢水温度、脱氧程度、转炉下渣量、吹氧量等因素精准把控,例如取样时温度较低,配合金时就要考虑合金在钢水里可能没有完全熔解,待温度升高后会熔完,所以会少配一点;在第一个钢样成分出来后,班员会核对一下自己的预算结果,看看相差远不远,如果一致,那就可大胆地向目标值配合金。
9月份,甲班RH合金补加率下降到12.1%,不仅保证钢水质量,还产生一定的效益。对比之前,9月份RH炉环流时间共减少了30分钟,减少氩气消耗约30立方米;由于RH炉处理时间比原来减少了,有效减少钢水对耐材的侵蚀,减少了耐材损耗,进而延长RH炉真空槽的寿命,同时为行车周转腾出更多时间,有效避免铸机降档速等钢水。
经过攻关,精炼甲班RH合金补加率下降到12.1%,有效提升了钢水质量及纯净度。甲班员工表示,下一步还要继续对标先进指标,再接再厉,持续改进,力争将本班的RH合金补加率降到7%以下。