钢渣水磨重选工艺处理的原料是闷渣回收料经筛分、磁选后产生的20mm以下的钢渣,产品是渣选钢粒。该公司从经济运行角度出发,制订具体方案,渣选六个系列全部投入生产。针对人员不足的问题,他们安排生产人员业余时间轮流加班献工,并积极调整作业班次,实行积极的奖励机制,延长生产时间,实现提升产量,降低成本。
在设备管理上,该公司充分利用钢渣沥水时间,加强设备点检工作,加大主体设备维护保养力度,排除设备隐患,有效降低了设备故障率,保证了设备正常运转,提高了生产效率。
由于渣选精矿采用自然脱水的方式,脱水时间长、水分排不净,运输时矿浆污水滴落沿途路面,污染环境。该公司从环保角度出发,经反复试验,增加了6个自制脱水吊框储存渣选精矿,经吊框初步沥水后,用天车将吊框内渣选精矿转卸至地坑继续沥水8小时,以达到运输要求。同时,增加作业台时,积极协调运输单位,安排两辆车交替发货,发货间隔不超过40分钟,保证产品及时发出。
该公司通过优化钢渣水磨重选工艺,使钢渣处理科学合理,充分节约能源,实现节能减排的同时,提高了经济效益。