面对钢铁业严峻的形势和愈加严格的环保要求,首秦公司广大职工积极行动起来,为企业降成本增效益,推动环保不断进步而努力。在高炉除尘放散管道上加“U”型水封,实现节能环保双赢。
首秦公司炼铁部干法除尘放散管道设有调节阀,主要是保持管网在一定压力下正常运行。当管网煤气压力高时,就打开调节阀疏压,不需要时则关上阀门,但不能关得太紧,以免在需要时打不开,造成管网超压煤气泄漏,这就不可避免地出现煤气浪费现象。首秦公司能源部、炼铁部职工积极主动寻找对策,在节能降耗促环保上想办法。经过对高炉煤气生产、压力峰值放散等情况进行深入分析研究,他们决定对高炉煤气管网放散进行改造,在一、二期干法除尘放散管道上分别增设了U型水封系统,解决了由于放散调节阀自身缺陷而造成的煤气泄漏。同时具有自动泄压功能,保证在安全前提下,需要排煤气时,阀门打得开,不需要的时候,一点儿煤气也不泄漏。该设施投运后,高炉煤气放散率降低了10%,既能够省来为35兆瓦发电机组发电贡献煤气,又减少了高炉煤气放散,实现了节能和环保双赢。
有了好设施,还要有使用好设施的能力。为了使“U”型水封的作用达到最优,炼铁部干法除尘区域职工主动加强理论学习,总结设备故障处理经验交流,逐步完善操作规程和安全规程,并加强设备巡检维护,将设备的点检维护落实到位、责任到人,每班巡检次数也由原来的两次增加到四次,做到勤巡严查,缺陷隐患及时快速处理,并将水封运转、水封注水、各压力点溢流、击穿和水封设定压力等相关情况,详实地记录在交接班本子上,不断提高岗位职工的现场监护能力和水平,最大限度节能环保。