11月7日,安钢结合废钢资源、铁水供应量和市场行情出台了“一罐铁、一篮料”电炉攻关方案,以改变过去一炉钢兑一次铁、加两次废钢的生产模式,最大限度压缩冶炼周期,提高生产效率,降低生产成本。生产单位的厂领导牵头成立了电炉“一罐铁、一篮料”攻关突击队,带领生产、技术、维检等相关车间、科室负责人24小时跟班在生产现场。同时,安钢组织精干力量合力攻坚,坚持边攻关边总结边提升,以大数据指导创新攻关;每天召开电炉攻关讨论会,对每一炉数据进行分析,发现优势、找出短板,科学制订应对改进措施,并指定责任人及时领走攻关任务,第二天通报完成情况。
随着电炉“一罐铁、一篮料”攻关的不断深入,该突击队大胆创新,科学优化攻关方案,提出了电炉废钢装入量、铁水装入量、留钢量、出钢量“四个稳定”要求,确定了电炉生产不等铁水、不等废钢、不等渣罐、不等钢包“四不等”原则,使电炉生产的所有环节无缝衔接。
不到两周时间,该突击队实现了单炉冶炼周期从近50分钟缩短至33分钟,日产量也从“一罐铁、一篮料”工艺实施前的24炉增加到37炉;吨钢成本较“一罐铁、一篮料”工艺实施前降低25元,意味着每炉钢可降低成本2600余元,100吨电炉在短时间内实现了产量、效益双提升。