据了解,原来高炉上料槽下返矿需经二级筛过筛后分为返矿粉和小机料,小机料再回高炉入炉使用。后来因高炉工艺调整,小机料不再回炉使用,返矿也不需要分级,而原上料程序设计为二级筛联锁,即小机料皮带和二级筛分均24小时连续运行,使得小机料皮带长时间空转浪费资源,还增加了员工的劳动强度。针对此状况,该厂将联锁程序改为手动启动,并将小机料皮带作为备用皮带使用。通过改造,每天可停用一台18.7kW和一台7.5kW电机,一年节省两套二级筛(3000元/套),节省一根小机料皮带(26000元/根)。通过测算,改造后预计每年可节省电费约21.6万元,备件费用约6.4万元,降低了员工的劳动强度,达到了降本增效的效果。(方大九钢 彭秋生)
为进一步降成本,11月份,方大九钢炼铁厂对高炉上料皮带进行了改造,并取得了预期效果。