在炼钢厂脱硫车间,因环境温度高、粉尘多,脱硫喷枪夹持器与滑轨之间却往往因为摩擦,在运行中易出现卡阻异常,除无形当中每年增加43752元费用,造成设备故障频繁发生,严重影响脱硫工艺及生产秩序外,还会临时加大维护人员的劳动强度。炼钢厂组织脱硫操作人员会同冶炼维修车间,结合现场情况制定出了改善方案,在不影响喷枪升降运行的情况下,在滑轨的内侧安装定合适尺寸钢板滑条,替代原滑轨轨道,有效保障了其机械性能并能延长在线使用寿命6个月,经济效益可观。
在线材厂,为降低油脂消耗,维修车间成立了降低油脂消耗公关项目组,通过增加点检频率,做到了问题及时发现及时解决。同时还横向加强了与准备车间、精品车间的有效沟通,通过快插板改造等改进工作,进一步降低漏油风险。今年8-10月份,月均仅消耗1桶液压油,相比往常降低油耗近8桶。
在动力厂,机械车间有针对性地组织各维修班组开展修旧利废。汽轮机维修班对热电区域各类故障水泵进行拆解、拼装;锅炉维修班将各类阀门进行回收、拆解、拼装、调试;风机维修班把各类风机损坏的轴瓦回收,采取锡底涂抹、乌金熔焊打磨等修复措施。从今年8月以来,累计节省备件费用7万余元。
此外,邢钢在质量改进、技术攻关、流程优化、效率提升等的同时,还不断挖掘精益六西格玛知识价值。目前,已先后组织开展了三期精益六西格玛黑带培训,共计140余名项目核心人员顺利结业并得到黑带认证,他们在识别、发起、领导和参与精益改善过程中,起到了不可或缺的中坚力量。