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“新一代钢渣处理”通过鉴定

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-24  浏览次数:275
 
核心提示:10月9日,在河南济源钢铁(集团)有限公司实现首台套工业化应用的新一代钢渣处理技术与装备转炉渣辊压破碎自压热闷技术与装备,

10月9日,在河南济源钢铁(集团)有限公司实现首台套工业化应用的新一代钢渣处理技术与装备———转炉渣辊压破碎—自压热闷技术与装备,通过了由中国钢铁工业协会组织的科技成果鉴定。

经由中国工程院院士殷瑞钰以及来自环保部、高等院校和钢铁企业的权威专家组成的鉴定委员会鉴定,该成果发明了转炉渣辊压破碎—余热有压热闷新工艺,实现了钢渣处理过程的高效化、装备化和环境洁净化。该技术属国内外首创,在钢渣处理领域做出了开拓性工作,技术水平处于国际领先水平。

转炉渣辊压破碎—自压热闷技术与装备是通过实验模拟、现场中试和工业性试验,开发出的新一代钢渣热闷处理技术与成套装备,于2010年底研发成功,并形成钢渣辊压破碎—余热有压热闷的成套装备与工艺包。该成果于2012年在河南济源钢铁(集团)有限公司成功完成首台套(60万吨钢渣/年)工程应用,现已稳定运行一年,2012年底在珠海粤裕丰钢铁有限公司推广建成年处理50万吨钢渣的生产线。

该成果实现了多项重大突破:钢渣余热有压热闷蒸汽温度120℃、压力0.2MPa~0.4MPa(可调),为钢渣余热回收利用创造了条件;处理周期短、能耗低,热闷时间1.5小时,比常压池式热闷工艺缩短6.5小时~10.5小时,吨渣电耗7.25kWh,吨钢新水耗量0.3t~0.4t,比常压池式热闷工艺运营成本节约40%。热闷后的钢渣浸水膨胀率小于1.6%,游离氧化钙(f-CaO)含量小于2.12%,粉化率(粒度小于20毫米的钢渣含量)大于72.5%,满足建材行业相关标准的要求。

2012年我国钢渣产量近1亿吨。国内钢铁企业30%钢渣的处理采用常压池式热闷工艺,仍有约7000万吨的钢渣采用简单、粗放的工艺方式处理,效率低下,环境污染严重。转炉渣辊压破碎—自压热闷技术与装备作为一种新型钢渣处理技术,与现有同类技术相比,其处理效率高,生产过程洁净,运营成本低,且为钢渣余热回收利用创造了条件,因此具有较好的市场应用价值。

 
关键词: 新一代钢渣处理
 
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