改造前,板坯库起重机供电滑线故障频发,特别是在冬季前后时间故障率更高,不是集电器磨电板从滑线上脱落刮坏瓷瓶,就是滑线或集电器本体结构被刮变形,影响起重机正常运行,耽误板坯下线、装车。鞍钢股份炼钢总厂一分厂板坯库是利旧的老厂房,厂房结构和起重机自身老化变形量都很大,加之原滑线设计分段接头无水平连接绝缘杆,无温度补偿装置,现场冷热铸坯存放和季节性造成的温差等因素导致故障频发。为解决这个难题,该厂吊车一作业区组织管理人员和技术骨干共7人成立QC小组,以“降低起重机供电滑线故障率”为课题开展技术攻关。
他们对攻关前一年由于滑线、集电器故障导致的停车事故进行统计分析,确定出故障发生的主要因素,通过PDCA循环制订攻关方案,结合板坯库厂房大修、吊车梁和滑线整体更换的有利时机进行方案实施,确保滑线安装施工精度,避免分断接头顶死、分断开关无法停电,保证滑线不受环境温度的影响。攻关活动结束后,他们密切关注设备运行状态,及时总结攻关经验,并对部分设备精度和点检维护标准进行了修正。这次攻关活动解决了困扰板坯生产顺行的难题,年可创直接经济效益19万元,达到了预期效果,为炼钢总厂创新创效作出了积极贡献。