为确保6号高炉开炉后快速达产达效,该厂重点围绕开炉前准备和开炉后维护进行了周密部署,精细管控,积极开展内部对标,结合以往的开炉经验,对配料计算及装料、热风炉烘炉、原燃料准备、点火送风、首次出铁组织、后续物料编排等各个环节进行拟定,全力确保开炉工作万无一失。
2月17日21时16分,6号高炉顺利开炉。复产后,该厂严格按照高炉工艺要求,强化工艺纪律,根据炉况恢复程度,逐步调整布料角度、负荷、配比、物理温度等影响高炉稳定顺行的一系列参数,对开炉配料、装料等进行多次精确计算,实现上部气流稳定顺行,风量快速增至2600m3/min,进一步强化高炉冶炼水平。该厂根据高炉的实际运行情况,加强炉内与炉外操作,积极优化配料,控制好炉顶温度、全风冶炼和出铁时间,保证了炉缸活跃和煤气流稳定。点火开炉后,经过14小时的精心冶炼,2月18日11时16分,顺利流出了第一炉铁水。至此,6号高炉大修项目全部结束,高炉及配套设施全部进入正常生产阶段。
此次该厂6号高炉开炉日达产较计划提前一天完成,节省焦炭约500吨,创效近150万元。