该厂全面提升产线节奏,对2250全线进行写实跟踪,精确到秒,找出瓶颈环节,从生产组织、设备、工艺等方面进行不断优化。为降低装出钢断面差提高出钢效率,制定《装钢断面作业通知单》,明确了宽窄断面装钢规则,避免由于宽度跳跃造成的节奏损失。并根据钢种性能,实施高表面酸洗备料与普通冷轧备料联合编排,延长轧制计划单元,日换辊次数由9次压缩到8次以内。继续攻关缩短轧制间隔时间,2250产线平均过钢能力从115.4秒提高到100秒以内。优化粗轧负荷分配,实现粗轧3+3道次使用比例大于50%。
该厂压缩全线设备的无效动作。2250产线加热炉步进周期由原来的60秒缩短到50秒,单块节奏可提升21秒。自主开发了生产节奏自动控制模块,实现自动出钢功能,保持高效节奏。提升辊道速度,优化连锁条件,轧线整体运行效率提高5%以上,实现精轧机轧制间隔小于20秒。