该厂型钢生产线担负着为线棒生产线提供优特钢方坯的任务,最初氢氧切割系统共使用2台氢氧切割机,需要把约50米长的轧制坯分3步切割,每步耗时约2分钟。
为了提高方坯生产效率,该厂通过多方研讨,决定对氢氧切割设备系统进行优化,把闲置的3号氢氧切割机与1号氢氧切割机间隔12米进行移位。移位方案确定后,该厂设备科牵头,型钢设备车间负责实施,从制作端子箱、安装电缆桥架、主体设备移位,到按工艺要求重新编写3号切割枪程序,再到做元器件防火防高温防撞保护,只用了短短一周时间就完成了设备优化。3号氢氧切割机移位后,将整个切割过程缩短为2次,较之前缩短了2分钟,大大提高了方坯的生产效率。