该车间强化合金成本控制,通过细化每类钢种合金成本管理制度,提高职工的操作技能和成本管控能力。尤其在铝控制方面,该车间不断对标先进单位,开展降低铝消耗专项攻关,优化铝制品使用方式降成本。通过采取后期不用渣时用铝线替代铝粒,减少了加铝粒的过程烧损;通过缩短精炼周期、炉后适当加铝早成渣、减少钢包透气炉次、防止脱硫过剩等举措,降低精炼过程铝损,减少铝制品消耗降低成本,吨钢铝合金成本较上月降低2.5元。
该车间强化煤气使用管控,钢包作业区通过加强对钢包烘烤设备的巡查,要求在钢包烘烤煤气消耗控制方面发现问题立查立改。同时,加强与生产技术室沟通协调,合理调控生产实际与备用包烘烤煤气流量,从而避免煤气的无功损耗、满足钢包上线温度条件;针对煤气消耗管理实施日结日清制度,通过合理调整钢包与铁包的烘烤模式,根据烘烤火势的需要调整烘烤开始时间,做到每天对消耗情况进行统计分析,实时掌控,吨钢煤气消耗量较上月平均降低0.9立方米。
该车间强化耐材管控,建立耐材维护跟踪制度,延长耐材寿命降成本。每周通过对生产中耐材使用寿命及消耗量进行记录、分析,对耐材使用情况进行评估、判定,在保证生产顺行的同时尽量降低耐材消耗,为生产优质产品创造良好条件。严格按照标准对在线钢铁包包况进行评估,要求职工仔细检查每个钢包每炉包况,特别是渣线、透气砖、包底钢水冲击区等薄弱环节,采用自主研发设计的新型“双胞胎透气砖”,解决了钢包渣线、包底耐材、包壁耐材与透气砖耐材寿命不匹配等问题,在确保钢、铁包安全稳定运行时延长耐材寿命,250吨钢包单周期寿命由去年同期的25炉提高到目前50炉;250吨铁包寿命由去年同期的700炉提高到目前的900炉。