突破瓶颈增产量
“孙炬,这套备用气刀生产薄规格60克锌层计划,2号线速度提高到每分钟140米,并且稳定运行了一个班,这下再也不担心生产薄规格60克锌层的钢板提不了速,影响产量了!”4月12日白班交班后,邯宝冷轧厂镀锌车间乙班作业长钟强掩饰不住内心喜悦的心情,在交接班室激动地向车间技术员孙矩说道。
今年以来,邯宝冷轧厂深入贯彻落实公司决策部署,紧扣公司“1138”工作思路,牢固树立“简单、务实、创效”的工作理念,加快技术创新,提升管理水平,优化运行模式,不断梳理影响产线提速的因素,及时制订改进措施,提速增产效果显著。
气刀是镀锌线的重要设备,也是制约生产线速度的重要因素之一。一季度,薄规格镀锌板表面60克锌层厚度的合同量较去年增加36%。镀锌2号线生产该合同时,气刀出风量达到上限值,产线速度只能达到每分钟100米,而生产同规格其他锌层的钢板时产线速度可达到每分钟140米。两者相比,如果锌层厚度是60克,每分钟就要少生产40米。
4月初,该厂组织技术人员对标学习行业先进的薄规格60克锌层生产理念,对镀锌2号线备用气刀唇缝间距进行了优化,由原来的1.3毫米降低至1.0毫米,有效降低气刀出风量,解决了薄规格60克锌层高速生产时,气刀出风量达到设备能力上限无法稳定控制锌层重量的问题。
通过这次攻关,镀锌2号线生产薄规格60克锌层的钢板可以稳定控制到每分钟140米的生产速度,月产量同比提升40%,吨钢成本降低43元。
精心操作提效率
4月16日16时30分,邯宝炼钢厂转炉车间正在生产电工钢。
“今天咱们一共冶炼8炉电工钢,入炉废钢和铁水信息每一炉都要提前确认,本炉铁水锰在0.45%以上,注意对石灰用量进行调整,一倒温度要控制在1600℃,碳含量要控制在0.2%——0.3%,减少锰高对脱硫的影响,保证转炉吹炼效果达到最好。”在仔细看过铁水成分信息以后,转炉车间技术员张彦龙便来到3号转炉进行技术指导。
冶炼开始后,张彦龙仔细观察炉口火焰并立即做出判断,指导3号炉操枪工王纯乐对氧枪的流量、枪位和加料时间等操作做出优化调整:“电工钢对于钢水纯净度要求比较高,要求成品硫含量在0.006%以下,咱们一定要紧盯节奏,在提升效率的同时更要把活儿干细了,与下道工序及时沟通,为他们提供最好的钢水。”随后,他又来到转炉平台指导摇炉工代晓华进行倒渣、出钢等操作,耐心地向他讲解转炉冶炼保证措施和具体作业要领。经过张彦龙的精心指导和职工们的细心操作,本炉钢的冶炼顺利完成。
与此同时,在连铸平台上,连铸甲班作业长王麒麟也非常谨慎,他不停穿梭于两个结晶器之间,反复检查浇钢工是否严格按照操作规程进行生产准备工作。当听到浇钢工魏茂阳汇报生产准备已就绪时,他立即俯下身子,趴在结晶器上方,用强光手电逐个细节进行检查,确保每项操作都达到了生产标准,并安排主控人员继续进行浇钢生产。
当天,趁着浇钢间隙,王麒麟还不忘为现场职工讲解操作要点:“连铸生产准备一定要做实做细,只要开好头,就已经成功了一半。连铸工序增氮控制需要注意三点,一是注意吹氩系统无泄漏,二是大包到中间包保护浇注要做好,三是中间包到结晶器保护浇注要做好。一定要注意生产过程中的关键控制点,把控好细节,咱们才能生产出好钢坯……”王麒麟的思路非常清晰,要想保障生产高效稳定顺行,浇钢过程中的标准化操作很关键。
正是清晰地把握住了发力的关键,才使得王麒麟所负责的工作成效格外显著。4月份以来,他带领班组职工将连铸机对生产的影响降到了最低,连铸机作业率由92%提升到96.05%,单炉成坯量由266吨提升至270.3吨。