该厂调整喷枪在风口的合理分布,在氮气使用量稳定的前提下,保证喷枪圆周喷煤均匀,促进煤粉在风口前充分燃烧,创造良好的喷吹外围环境;调度每日统计入厂原煤情况、喷煤量及煤种配比,并全厂公布,做到人人每日算成本,人人心里有杆秤。成立能源降耗攻关组,出台了氮气攻关方案,制定了氮气攻关目标,氮气使用量由季度考核改为月度考核,要求班组每日上报氮气使用量;科学分析每日氮气消耗量,制定相应措施,监督指导班组加强设备预警预修;采纳职工合理化建议,增加喷吹流量、瞬时喷煤量预警程序,准确调控氮气压力、喷吹流量。在四班开展降低氮气消耗量竞赛,严格考核和正激励相结合,提高职工节约用气意识;岗位职工认真关注每分钟的氮气流量变化,随时观察氮气反吹工艺参数,及时检查换向阀、汽缸内氮气运行状况;跟踪处理设备跑冒现象,杜绝能源浪费。
通过全员精准施策,逐数“抠”,逐日“省”,促使降低喷煤氮气消耗的操作方案达到最优效果,同时提高了职工操作的稳定性,降低了喷吹管道、喷枪堵塞的几率,为高炉稳顺运行奠定基础。