为加快推进含铁料消耗,尽快盘活资金,最大限度降低生产成本,积极创效,制造部组织相关部门、单位积极研究制订回收含铁料加工消耗方案,并全力推进落实。定期组织召开回收含铁料资源利用攻关工作专题会议,及时协调解决存在的问题,并形成日总结上报集团领导。他们还结合生产实际,合理制订阶段攻关创效目标,密切跟踪、严格考核。
针对板材厂区去年9月份“三通一平”工程新挖出的3万余吨账外铁水预处理铁坨,制造部组织两个冶金渣公司按每天150吨攻关目标全力加工。同时,为了加快加工进度,将部分铁坨调拨新实业公司加工。板材炼钢厂、特钢厂通过强化技术操作,克服磷硫高等不利因素影响,分别消耗6300吨、1800吨。另外,集团每月调拨北营冶金渣公司加工后供北营炼钢工序消耗,首季共调运3237吨。制造部还重点围绕运输吊装环节落实相关措施,有效缓解了板材炼钢厂因品种钢生产限制铁坨消耗的被动局面。通过多渠道加快去场存,减少了资金占用。围绕板材厂区历史遗存50余万吨低品位磁选粉,本钢冶金渣公司克服人员少、设备老化等困难,对生产运行模式进行优化,加大磁选力度,按攻关目标组织,首季消化场存5.7万余吨,目前场存剩余20.12万吨。同时,炼铁工序也加大力度,加快消耗低品位磁选粉。
一季度,新实业公司优化生产组织模式,强化技术操作,全力发挥三座脱锌回转窑产能,按设计能力组织生产。抓好日常生产运行及设备管理,减少故障停窑。重点做好高锌灰与尘泥的混拌工作,避免结圈,有效降低北营高锌灰场存。目前,日投料量由每天800吨提升到900吨。
另外,板材、北营两厂区炼钢尘泥攻关效果显著。制造部重点组织两个炼铁总厂提高炼钢尘泥的配加量,目前保持较高的消耗配比,实现在新发生量全部消耗的基础上,有效降低场存目标。