生产系统细化指标分解,措施保障到位。面对公司下达的2014年生产任务,迁安轧一公司两厂区生产系统,不等不靠、细化分解并制定了包保措施。两厂区烧结厂均结合原料及降成本工作实际,加强工艺操作,稳定生产节奏,把稳定和提高两矿质量、最大限度地降低两矿生产成本作为主攻任务;炼铁厂以加强设备管理、稳定高炉炉况、提高铁水质量、降低冶炼成本作为一切工作的出发点和落脚点。2月份,联成炼铁厂各项指标均保持了较好水平,产量创历史最好水平;炼钢厂大力推行标准化操作、精细化管理和严肃化考核,按照冶炼钢种,确定最佳配比方案,在铁水供应不足的情况下,合理调整入炉冷料与废钢配比,最大限度降低生产成本;轧钢厂为提高成材率、合格率,确保产品质量稳定,不断优化工艺,加强生产过程控制,做好产品质量的跟踪、预控和分析,提高企业赢利能力,做好高附加值产品的轧制;动力厂、制氧厂为确保各兄弟单位生产稳定,千方百计做好水、电、气的供应,并在增加发电量、提高水资源利用率上做了大量工作。下一步,生产系统将深挖内部潜力,在降低生产成本上下功夫,同时,将按照公司统一安排,做好相关设备检修,并配合项目建设做好RH精炼炉、35吨锅炉等设备的试生产工作。
成立铁前攻关组,力争实现铁前降成本100元/吨。为完成铁前成本与同期相比降低100元/吨的目标,迁安轧一工地结合生产实际,成立了铁前技术攻关领导小组,由总经理担任组长,组员由技术中心、烧结厂、炼铁厂、财务部、物资供应部、生产部、计质计量部等单位负责人及相关负责同志担任。铁前技术攻关组经过多次专题会议研究,决定从七方面入手,分步骤开展工作,最终达到降低铁前成本的目的。一是降低烧结矿的氧化亚铁含量。此项工作从3月份开始执行,结合实际适时对烧结矿的氧化亚铁含量进行调整,计划于二季度末完成此项工作,最终可实现降低铁前成本14.4元/吨。二是降低烧结矿中氧化镁含量。此项工作已于1月份在两厂区烧结厂试行,于2月20日起在津安烧结厂正式执行,联成烧结厂于3月初开始执行,此项目的实施,可使铁前成本降低18元/吨。三是降低烧结矿碱度。此项措施自2月20日在津安执行,联成将于烧结脱硫改造完成后,进行调整,两厂区均将结合生产实际,适时调整下调空间,此项目可降低铁前成本10元/吨。四是降低烧结矿的返矿率。经测算,烧结矿的返矿率每降低1%,铁前成本可降低4.6元/吨,计划于二季度末通过此项目实现降低铁前成本9.2元/吨。五是降低烧结矿中的SiO2含量,实现低硅烧结,此项目至二季度末可实现降低铁前成本40元/吨。六是改善燃料条件,严格控制入炉烟煤质量、将水洗煤改为单一煤种,同时,无烟喷吹煤质量的改善将于6月底前实现。七是逐步优化现有的物料品种,对含铁原料、燃料以及辅料进行经济效益性排序,并最终实现优胜劣汰。
调整经济责任制考核权重,全员工资收入和效益挂钩。为进一步深化控亏、减亏、最终实现扭亏的目标,迁安轧一公司对经济责任制进行了重新调整,调整后的经济责任制考核项,较往年体现出三方面的亮点。一是对工资结构进行了调整。在今年的经济责任制考核中,突出了“效益”这一中心,针对铁前工序和铁后工序的生产特点,将工资分为产量工资、成本工资和质量工资三大考核项,铁前和铁后工序每项考核内容所占工资总额比例不同,对进一步激发生产厂向生产要效益将起到积极的促进作用。二是实行全员工资和企业利润挂钩。对生产厂的成本追加内部市场利润进行考核,全体中层干部的工资与外部市场利润进行挂钩考核。三是建立了外委维修转内修奖励机制,进一步降低外修费用。将以往涉及到的外委维修项目转为内修,由设备工程管理部牵头,通过市场竞标的形式核定具体费用,公司将按照市场费用的一定比例奖励给内修单位,既有利于提高各单位职工收入,又降低了生产成本。
供销、财务系统集思广益,以企业利润最大化为目标开展工作。物资供应部克服资金紧张的巨大压力,树立“以销定采”的采购理念,严格执行采购管理制度,根据市场变化,调整采购策略,控制采购成本;通过和技术、生产密切配合,调整物料结构,促进生产成本降低;通过加大外矿销售力度,缓解公司资金压力。销售部克服钢铁行业产能过剩、销售市场疲软的严峻市场形势,强化订单式销售,进一步完善协议与锁价销售模式,以提高赢利空间为最终销售目的,通过深入分析市场、科学测算,把品种钢、薄规格、高附加值产品的销售作为主攻方向,以尽可能多的增加零售量作为增大赢利空间的主要手段,以每月必保创效500万元为目标,确保全年销售任务的完成。财务部从加强成本预算管理入手,为生产提供科学依据,同时,想方设法在降低财务费用、减少融资成本、深入挖潜创效上下功夫,力争完成全年创效任务。
RH精炼炉项目建设倒排工期,确保按期竣工投产。项目已于2月底完成了主体设备的安装,经过全体工作人员的日夜奋战,该项目目前电气工程桥架安装、电缆敷设、配电柜、机旁箱的安装已全部完成。3月6日上午,两台2500KVA变压器已完成冲击试验,进入试运行状态,满足了设备单体试车的用电要求。为使RH真空精炼炉试车成功后能够顺利投入生产,迁安轧一公司已于2月中旬派出15名技术骨干赴重庆钢铁公司进行岗位技术培训。2月28日,理论培训已经全部结束。目前,全体受训人员已分成三个班次在重钢进行跟班作业,预计4月初全体培训人员培训结束,正式进入RH炉相应岗位。