该厂积极组织技术人员开展翻包机自动断电技术攻关,自行编制了电流监测程序,实现了翻包机因卡渣造成阻力增大、电流超过标定值,就会自动断电的功能,大大降低了翻包机的损坏频率。同时,设备管理科严格把关翻包机减速机修理质量,保证正常使用周期。制定翻包机设备专项奖励,提高设备承包人对翻包机设备维护积极性,保证设备长周期稳定运行。
该厂优化检修组织,压缩扇形段检修停机时间。在更换扇形段第1段时,尾坯一出零段就开始拆结晶器、零段,避免天车冲突、上下交叉作业相互影响,可节约时间1.5小时;在更换4至12段时,只要扇形段地脚螺栓固定好后,就安排上引锭,引锭上到位后安装万向轴,可节约40分钟。
该厂加强设备点检,延长设备寿命。针对原料跨天车由于运行环境较差、设备陈旧造成电气故障增多的情况,做好天车电气仓的密封和降温工作,以及电气盘面的清扫和紧固工作,并对天车拖缆和主、副小车上电缆加强隔热防护,避免兑铁喷溅烧坏电缆,延长使用寿命。同时,增加天车电机的开盖检查频次,做好日常运行电流的监控,降低电机损坏频率,并对原电气控制设计不适用现在生产要求的进行改造,满足生产需要。