电气柜搬新家,提升运行环境
一直以来,由于棒线车间打包机电气控制柜与设备一体化的状况,在日常生产过程中,过钢时的振动会极易引起通讯模块报故障。为此,车间统筹规划,决定将电气控制柜移到机旁,为其留下一块“自由地”,以求一劳永逸,从根本上改变了通讯故障频发的被动局面。另外,二棒精轧油站顶部因为基础设施老化,存在常期渗水的现象,而正下方电气柜又容易淋水,存在较大安全隐患。为保障油站的安全稳定,棒线车间利用停机时间,将电气柜移动安装,为其重新安置新家,而此项举措既确保了生产的顺行,又杜绝了潜在的设备事故发生。
小改造大用处,控制稳定运行
自棒线车间投产以来,煤气区域设备维护时常伴随潜在的风险因素。因此,为提升煤气区域设备维护的安全性,降低故障率,车间电气班组对风机房电机安装测温监控装置,在线跟踪电机的运行温度,从而减少作业人员在域内点检存在的危险。同时,电气班组也广泛创新设备改造,最近,他们对加热炉煤气换向阀新增加一组检测接近开关,实现一用一备,方便紧急情况下及时切换试用,有力保障了炉区设备的稳定。
打好主动牌,夯实设备保障力
在轧钢厂高线车间,由于下集卷举升辊床原使用的接近开关的检测距离为10mm,而升降过程中辊床又容易产生晃动,常常会造成接近开关检测信号易丢失,导致托卷板、临时托卷臂等设备信息反馈不及时,致使生产被迫中断的情况。面对设备现状,高线车间管理层想方设法改变局面,积极与分厂设备科协商,在条件允许前提下,将接近开关检测距离调整到30MM,此举高效解决因辊床晃动造成的信号丢失问题。而此技改造后,每月生产误机减少,设备故障大幅降低,极大夯实设备的保障力。