轧辊是轧钢生产过程主要耗材之一,受带钢轧制断面及品种计划等因素影响,粗轧轧辊面耐磨性差,通钢量平均保持在2.4万吨左右,导致换辊较为频繁,影响了带钢生产效率,轧辊消耗难以下降。为了更好地提高粗轧辊通钢量、降低轧辊消耗、提高生产效率、节约生产成本,该公司带钢作业区决心对粗轧R1、R2、R3机架轧辊过钢量进行攻关。他们组织生产骨干、技术人员进行现场研究、分析并收集相关信息,利用报废辊进行外委堆焊试验,和厂家一起对不同材质下堆焊工艺和热处理进行优化。通过不断地摸索和试轧,粗轧R1、R2通钢量稳步提高,目前通钢量平均可达到6万吨。该改造在降低人员劳动强度的同时,使得轧机作业率有了稳步的提高。
该公司带钢粗轧辊通钢量的再创新高,为下一步其他道次轧辊技术攻关提供了良好的经验积累。同时,该公司也对下一步通过技改攻关进一步提高生产效率增强了信心。