工艺巧改革,节资提拉速。在原有的连铸工艺、设备条件下生产大断面矩形坯时,钢水静压力大,连铸坯宽面鼓肚较为严重。为控制鼓肚缺陷,需要在二冷一段增加5-8排密排装置,但密排装置费用高昂、漏钢处理时间长、拉速较低等问题。针对以上问题,炼钢厂集思广益,经过多次研究、论证,制定了不增设二冷段密排辊,通过提高一次冷却强度、设定最佳二次冷却梯度、优化结晶器铜管倒锥度、调整保护渣指标,实现提拉速、降缺陷提质量的巧妙解决方案。为了使改造早实施,早见效,炼钢厂技术人员深入现场了解实际情况,不断调整方案,最终仅投资1.7万元,节省连铸机二冷段密排装置设备费用约170万元,实现提高一次冷却强度,连铸连浇过程拉速矩形坯拉速持续提高,未发生和鼓肚缺陷的理想效果。
设备巧改造,省时提产量。炼钢厂2#连铸机原设计主要生产小方坯连铸坯,在生产165mm×165mm方坯时,连铸机二冷一段采用单排喷淋装置,2020年11月起,因市场需求转换为矩形坯165mm×280mm矩形坯生产,两种断面拉坯过程需调整变化二冷区喷淋装置。在连铸坯不同断面切换时,同时还应更换喷淋装置,存在切换时间长、劳动强度大、喷淋管损坏多等问题,而且频繁拆除、影响喷淋设备的安装精度,使钢坯产生缺陷。为了减少方坯与矩形坯切换时间,降低改造成本,今年一月份以来,炼钢厂组织生产技术室、设备科、连铸车间技术和操作人员联合攻关,通过多次对比试验、改进提升,自制三排喷淋管,巧妙地将单排与双排喷淋管在制作时组装焊接为一体,在165mm×165mm方坯和165mm×280mm矩形坯生产转换时,使用丝口在很短的时间内快速将两种不同断面的喷淋水路进行切换,切换时间减少7-7.5小时,增加钢产量约两万吨,节省排喷淋管费用十余万元,达到了一箭三雕的效果。