一罐制,降低铁水物理热损耗
将高炉铁水不经过混铁炉,直接兑入转炉的一罐制运行模式,可以有效地减少铁水温降,充分利用铁水的物理热和化学热来增加废钢的加入量,从而达到节铁增钢的效果。转炉车间为了扎实做好混铁炉停用期间的生产组织,落实好铁水兑入的同时,优化废钢配比量,严把工艺过程管控。通过现场监管,一罐制运行模式有效地节约铁水损耗,降低了铁水单耗,实现了可观的经济效益。
钢渣回收,变废为宝
为了降低生产成本,转炉车间在操作过程中将炉下铲出来渣子中的钢渣用吸盘吸出,转运到废钢区域后,在废钢配比中加入定量钢渣,再加入到转炉中重新冶炼,转化为钢,将炉下钢渣“变废为宝”。根据车间实际运行数据统计,每天可回收70吨左右钢渣配加在废钢中二次冶炼使用,有效的提炼出钢渣中的废钢成分,降低生产成本。
钢筋头配加提产量
为了优化生产组织结构,降低生产消耗,炼钢厂在转炉平台分别设立了合金、生铁、废钢三个烘烤炉。吹氩平台放置的废钢烘烤炉主要用于烘烤钢筋头,在转炉冶炼出完钢后,钢包被送到吹氩站时,工作人员利用废钢烘烤炉向钢包内加入定量的钢筋头,在有效的调节钢水温度的同时,还能增加钢水产量,一举两得。
“不积跬步,无以至千里。不积小流,无以成江海”。转炉车间运用有效的方法,发挥岗位职责,让节铁增钢一步一个脚印的有效落地实施,为炼钢厂降本增效创造效益献出自己的绵薄之力。