今年一季度,区内建材市场需求低迷,厂内建材库存持续走高,使棒线型材厂生产经营陷入困境。对此,该厂要求有生产任务的生产线通过认真执行“三换制度”等标准化作业规程,减少中间轧废,开展“破八破九”攻关提高负偏差利用率和实重成材率,全力降低生产成本,提高产品市场竞争力。其中,该厂五车间严格按照“一温二料三卫四调整五冷却”的标准化要求进行轧钢作业,2月份成材率达到103.15%,创历史最好水平,吨钢工序成本降至负12.61元。
该厂还大力优化生产工艺,通过使用高性能轧辊,采用微氮合金化技术和超快冷工艺,降低坯料合金含量,实现吨钢坯料成本降低21.16元。此外,该厂要求停产待料的生产线开展提升成材率、优质率,提高轧机、导卫装配质量等理论及实操培训,提高职工操作水平,为进一步降低生产成本打牢基础。